( r' \' b/ ]# c 一、永磁变频空压机润滑油进水故障分析: ! t) |* s7 S. U6 l2 A- u, i1 B& p7 v. v# G" K3 _' @& R
5 Q3 y! v% Q' \& a/ f , E0 u4 G9 m' t% @ 1、冷凝水聚积造成油位读数出错: ~. R" m4 j$ U: r* K6 b5 ?& r$ h o" w
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根据永磁变频空压机的运行要求,空压机应设有最低运行时间,以防止形成冷凝水,因为冷凝水会引起气缸阀片、机架部件等的生锈。冷凝水在曲轴箱中的聚积可能会造成油位读数出错。水和油无法混合,它们的共同存在造成油快速变质。最低运行时间一般不少于10min,应足以使得空压机加热到气化凝结的潮气。目前,空压机的运行时间均为7min,明显达不到要求。4 q# J! `0 \1 C% E
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2、 永磁变频空压机的排气含水量严重超标: , I. E3 r4 h- Q2 G I, _& K( x8 r% K; N# W7 @7 y! N) `& {2 E
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由于永磁变频空压机停备时间长,排气产生的水分聚集在管路及止回阀周围,导致水分回流至机箱内部,润滑油含水量逐渐增多,最终导致永磁变频空压机油位报警并故障停机。在停机拆除空压机的出口管路时,发现管内有大道的乳白色液体流出,这说明永磁变频空压机的排气含水量严重超标。 : v, E$ X# q# [6 y8 _ ; l+ M# i3 ^" v, Y. c: P, L& T1 z 1 W/ L+ C4 G1 r( E* u/ J# I: X# @ ! [9 L" _9 z2 X1 L3 {8 z. x5 Z 3、气水分离器不能很好的分离压缩过程中产生的水分: 7 M/ j4 \. t# ~$ Q/ ]- Z $ [0 H& e% u9 U. T - ], G& z$ ^( X7 m9 a3 n) C: P) {. ~2 k- s& j1 a
永磁变频空压机的出口管路设有止回阀,高温高压的湿空气通过空压机排气阀排出,经过后级冷却器后仍夹带一定的油、水成分,虽然永磁变频空压机的二、三级级间冷却器和末级冷却器后均配有气水分离器,用于分离压缩过程中产生的水分,但实际运行效果并不理想。 ! v/ r% c) V4 q" }, | N! g: U4 S) o6 y- V V; ~- k# w
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二、永磁变频空压机润滑油进水处理方法:/ T# y4 f2 u+ M$ Q% E
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1、自动排污电磁阀:( J7 a' M) `5 J3 ^
/ ?' ]# S4 K9 B. x + e' _8 O3 _1 }4 v. R$ c8 M% c5 y 7 k4 i6 d% Y: A+ t+ j 在油水分离器底部排水口设有自动排污电磁阀,将自动排污间隔时间设为2min,排污时间设为5s。在不影响永磁变频空压机正常运行的情况下,通过增加分离器的排污时间,有效延长永磁变频空压机的运行时间,以满足空压机的最低运行时间要求。经过试运行,永磁变频空压机从自动启动打压.4.15~4.40 MPa停机,运行时间在11 min以上。8 z+ n, X+ a$ F$ E, c4 ?
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7 A$ m# u+ H" B( C5 Y 2、更换管路止回阀,加装油水分离器:2 T: t$ q5 c0 z9 d7 b& a
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针对空压机的润滑油进水问题,技术人员重新更换密封优良的管路止回阀,并在空压机出口管路后加装除水效率高的油水分离器。油水分离器的内部釆用了精密滤芯过滤,高温的压缩空气从进口a进入油水分离器后,经旋风分离、惯性碰撞分离及过细纤维过滤,将压缩空气中的水和油直接拦截下来,通过排污口c排出,除水后的压缩空气经出口b排出,满足高压用气的需要。 $ n8 I0 q) f1 i0 d / |4 \ A& V" ^* Q) b 1 p2 f; Q- K, Q7 D1 i8 J* J1 D 4 E1 L* Z. f9 P* x) C 以上就是永磁变频空压机润滑油进水严重的原因分析与处理方法,永磁变频空气压缩机作为一种先进、成熟的清洁生产技术和装备,广泛应用在钢铁、石油、电器、饲料、医药制造、化工、电厂、印刷、食品等众多领域。与第一代活塞空气压缩机和第二代螺杆式空气压缩机相比,永磁变频空气压缩机传动零损失,效率100%,更节能,更省电!& G' F$ B ^' j7 _
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