+ x6 E( Y O% H8 {- V. i" v 降本增效是企业永恒不变的主题,纺织企业是耗能大户,用电成本是其主要成本之一。对于喷气织造厂而言,空压机用电又占到整个织布用电成本的70%以上,因此,喷气织造厂节电关键在空压机。我们通过对喷气织机空压机用气量、引纬工艺及设备状况等进行研究和调整,在喷气空压机节约用气用电方面取得了明显成效,现介绍如下。 Y" C1 a9 g8 ?. N6 U' X
. ?3 I0 h8 o/ S, e# b 1、空压机用气现状 ' N# E* \) a$ k! n" U0 Z. v+ d$ M0 R4 Q) J$ a
江苏双山集团股份有限公司现有喷气织机256台,与之相配套空压机有:60m3空压机2台,27m3空压机1台,23m3空压机2台,48m3空压机1台,43m3空压机1台,41m3空压机1台,6m3空压机1台,共计331m3。 2 N, U0 a6 c3 n: @/ Q' U# a/ E- J * V' @& E+ X0 o2 L7 O: @9 a; u其中棉纺厂及浆纱与整经用气48m3,喷气织机用气233m3,折合到每台织机用气0.91m3/min,备用空压机用气50m3。每月空压机用电高达1.2×10(6次方)kw•h,占公司织布厂总用电量的71.5%。另外由于空压机产气量受室外温度影响较大,现有配备到了夏季,由于室外温度高,空压机产气量下降,备用机全部工作,空压机所耗电量更高。) S* {8 Y# G9 e2 z- T. K
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针对这种情况,我们对喷气织机用气进行了系统分析,并采取了一系列技术措施,以降低用气量。 # R: n4 [0 p( W% ^, O& o6 J2 ` 4 a+ P! i7 c# _2、主要技术措施 8 [$ q$ A1 r5 C( t& \5 x3 E$ f% y/ t- H
1)供气压力 ) e6 f* |# _9 R# ]2 i1 ~1 {$ x1 d# L V; h4 h
喷气织机空压机供气压力一般要求比喷气实际使用压力高0.15MPa以上,许多喷气织机生产厂家在说明书上也这样要求,认为这样可以保证机台气压的稳定。为了达到这一要求,空压机气压须一直保持在0.60MPa左右。通过对品种结构分析,结合气压的实际使用情况,同时通过对设备与工艺的调整,我们发现只要加强管理,注意气压及引纬工艺的调节,供气压力比使用气压高0.05MPa~0.1MPa就完全可满足织造要求。2 ?8 Q/ t9 E: }( c& V* Q5 p$ B( Z
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为此,我们将供气压力降至0.55MPa,供气压力的降低为少开空压机台提供了条件。表1是调整供气压力前后的用气情况。 % K6 ^- E, j. d- ?2 ]6 a' V
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从表1可以发现,随着供气压力的下降,空压机供气量由原先233m3/min降至227m3/min。这样可以少开1台6m3/min空压机。 2 h& B& b' ^' H % V0 R/ q% T0 c- K( `供气压力降低后,我们对256台喷气织机的效率与织物质量进行了跟踪统计,织机效率基本没受影响。但统计中发现,降低供气压力后,个别机台织造特种纱线品种,如纬长丝类织物时,纬缩疵点有所增加。为此,我们对机台气压及引纬工艺进行了适当调节,采取凋整开口时间、综框高度及开口状态等措施,解决了这一问题。* |" [6 `+ s5 P
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2)主喷嘴芯直径 3 |& [0 o2 q9 `) v; L3 V; x7 U3 e * l9 w, ?* m& D3 r2 ?( |在喷气织机上,主喷嘴担负着将纬纱输送至异形筘槽内,并使纬纱从静止加速到纬纱所需飞行速度的重要作用。喷气织机主喷嘴芯孔径主要有1.5mm、2.0mm、2.5mm几种规格。在其他条件不变的情况下,我们对不同孔径主喷嘴芯织机的纬纱到达时间进行了检测,检测结果见表2。 + S' n1 d( ]2 U# k# H; d6 y
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由表2可见,同样的气压条件下,主喷嘴芯孔径越小,引纬速度越高,纬纱到达时间越早。采用小孔径主喷嘴芯,有利于降低机台气压。为此,我们将原16台ZA205i型双喷喷气织机大孔径主喷嘴芯(2.5mm)全部改为2.0mm或1.5mm,使这些机台所需空气量有所下降。另外,通过跟踪我们发现,这些机台更换主喷嘴芯直径后,由于气压及引纬时问与原来相比调节空间变大。不但织机纬向停台明显减少,织机效率有所提升,而且布面纬缩疵点也有不同程度的改善。0 T4 N2 S4 i2 B
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3)辅助喷嘴飞行角+ L7 a& A% B# ?6 C
2 d. w y. Z- {" V$ y9 `6 W8 O4 S在喷气织机上,辅助喷嘴不仅是喷气织机进行引纬的关健器件,而且耗气量也很大,其用气量一般占整个喷气织机用气量的80%左右。因此,辅助喷嘴引纬时间的选择对整个织机节电节气至关重要。为此,我们在喷气织机上,对辅助喷嘴引纬工艺进行了大量对比试验。采用流量计对机台词整前后的耗气量进行了检测,结果见表3。 % N' l4 ~4 f1 D( b" y0 {
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从表3可以发现,在主喷嘴与辅助喷嘴压力不变的情况下,辅助喷嘴飞行角适当变小,对纬纱到达时间基本没有影响。辅助喷嘴飞行角越小,耗气量越小,合理选择辅喷引纬工艺可实现节约空压机用气用电的目的。我们使用闪光仪对不同纱号飞行状态进行了检测,根据检测结果将辅助喷嘴飞行角规定为:中粗号纱70°,细号纱60°,弹力纱与化纤长丝纱80°。但在具体进行辅喷飞行熊凋整时需注意,尽量将辅喷开始时问延迟,辅喷结束时间可适当延迟,尽量不要提前。在织造弹力纱与化纤长丝时,最后一组辅助喷嘴时间需适当延迟。通过对调整后的机台进行跟踪发现,只要调整时遵循上述原则,辅喷飞行角适当变小后,对织机效率与织物质量基本没有影响。 8 y/ F+ ?+ Q; E. e9 ]. L( _2 V1 e+ ?& ?% |0 b3 a, f
采取上述措施后,原先256台喷气织机要供气227m3/min,每台车需0.886m3/min,现仅需217m3/min,每台车需0.847m3/min。为此,我们关掉了1台60m3/min空压机,只开备用27m3/min空压机和23m3/min空压机即可满足要求,从而有效减少了空压机的供气量,节约了能耗。6 K, I5 f2 u# O
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4)辅助喷嘴压力+ j G, x& \( g
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除了飞行角对用气量有一定影响外,辅助喷嘴压力对用气量的影响也不容忽视。我们用流量计检测了辅助喷嘴压力对用气量的影响,检测结果见表4。 - g5 @- Q( A' N/ R: ~
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$ g/ ?6 z/ [$ a0 `6 e& o从表4可以发现,辅助喷嘴气压大小对用气量大小影响也较大,辅喷气压越小,耗气量越小;同时辅喷气压的变化对纬纱到达时间影响极小。为此,我们要求在保证纬停及质量的前提下,辅喷气压必须调至最小。规定辅助喷嘴气压必须比主喷气压大0MPa~0.1MPa,织造个别品种还可将辅喷气压调得低于主喷气压,尽最大可能降低机台耗气量。. `9 @- ^+ b0 z0 f6 h/ a
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5)车速对用气量的影响8 B4 |) b; e# z0 |" G$ b