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空压机“大马拉小车”的现象十分普遍,它有两个原因造成:9 t$ v2 q0 g3 Q, ~
其一,在选型阶段,工程人员所选的空压机往往均高于驱动负载的最大需求。
& A; g7 ?$ W* u! b其二,空压机应用的负荷本来就是变化的,而选择的空压机大小必须满足最大负荷,实际上最大负荷只是间断出现,而其他时间负荷要小得多。
+ y' f4 [4 D, F$ f& B我们再来看其导致的结果和表现:
3 g9 L6 ?* {# U7 W/ o9 D绝大多数工厂的空气消耗量都是一直在变化,当消耗量降低时,空气压力开始升高,反之则降低,这个现象反过来也证明两件事:# O# S( v: k* @2 A
第一, 空气压缩机容量必定是大于消耗量。
8 @# `' x; n: X7 i/ @3 m& L4 B压力开关的低压设定必定满足工厂需求之压力值。' }3 L2 v4 y( Q/ \/ \7 f3 M: ~
第二, 压力开关的低压设定必定满足工厂需求之压力值。8 p% G# ^5 S) ?- ?; l
A、 传统空压机的两种控制方式0 t3 V7 k+ p! }, r& q" J
(1)空重车控制式空压机 e" l; b( g7 s' T1 }2 V' w9 u
空重车控制式空压机依据压力开关的高低压力设定作空重车,重车时排气风量为100%,空车时排气风量为0%,所以存在两方面的浪费:+ x- ^1 p6 L: E: M2 y# V% p5 N
----压缩机空车时动力之消耗。
$ W. X9 y; {9 \' Y5 Z& S2 E7 s: C----超过低压设定值之动力消耗。
' V" M+ s; s K! g空重车运转模式的压缩机运转在50%的空气消耗量时,压缩机将会经常在重车(提供最大输出量及使用最大电流)与空车(没有输出风量但消耗约40%电流)之间切换,如此是消耗了72%的全载电力但仅提供50%的输出风量,结论是损失了近30%的运转效率。(没考虑过压部分)
# ]' d. z/ L- A8 Z: C(1)容条控制式空压机; L1 j/ f. F Y& g/ ?& Q0 ~
当采用进气节流模式的压缩机运转在50%的空气消耗量时,压缩会限制50%的空气进入压缩机,如此是消耗了85%的全载电力但仅提供50%的输出风量,结论是损失了近40%的运转效率。 3 b( ]. W0 O9 a3 ^1 {, O) K1 y9 u
变频式压缩机之特点、优点:- W9 I! \" r( z0 P1 x0 I+ V
提供稳定之排气压力,有利于提高产品的合格率
: S6 V2 G: o$ \0 i/ f7 h 提高马达功率因素
! U+ ~/ x: h7 b* d5 K3 e1 Q, A 降低启动电流,减少对电网冲击8 T- I! n1 U; y% y& t: f+ L" V
压缩机压力精确度达0.1 kg/cm2以下。冰水机温差精确度可达0.5度以下。 注: 精确度系指FUZZY控制精度,不包含空车上限设定值。
4 T$ I5 r! H% ] N2 l 利用降低压缩机组转速比例来降低负载,节能效果100%。
2 v, S/ ?. h3 N' f( L o. w 部分负载时降低转速使机组寿命延长。* a7 C) o* _ J) F3 W% O
降低运转噪音,提供良好的工作环境。1 ]4 G7 P. d4 k% f, e0 m
适用于往复式及螺旋式等不同型式之容积型压缩机。' K7 g+ F) U" s! o- k' }
齿轮及皮带等传动装置可省略,减少机械损失并降低成本,增加机体可靠度。) n) A% l" K9 x; g3 v5 W
LED面板可显示运转压力,排气温度及设定压力。显示值可经由内部参数设定之。
+ J X: a$ R0 f8 L 设定压力(压缩机)或温度(冰水机)可视系统需求在面板上调整。% F$ B( g4 B4 R3 \
使用变频器固有的软性起动特性,无起动大电流。
( L! Y7 \% k6 a6 [- a: Y3 ` 多台运转时只需装设其中一至数台即可完全监控系统之压力(压缩机)4 A; F; Z1 x- m) n7 [
特殊降载功能,提供最具安全及弹性之运转模式。$ W; M6 h- u) e$ D5 O _
降低能源消耗和生产成本,提高产品竞争力,同时提升企业形象,获得同时也回报社会,利国利民。
1 b0 ?% _" Z+ `# Q. t★省电效益运转分析表★; M5 K2 Y2 ]$ g6 I* U! p
7 y* e" U% V- i0 ~" b: N9 e# _3 g5 f压缩机台数 一 台 二 台 三 台
9 h. K7 L8 @$ l& i负载比例80% 14% 25% 37% |1 f: B( u6 C; I) o
负载比例70% 18% 33% 47%7 \9 O( q5 I; [3 A. G2 i
以55KW机组为例,加卸载6-8Kg/cm2 最低管网压力6.2Kg/cm2运行:250天/年 24小时/天 其中一台有空载,负载比率70%计:+ U$ R% z% `- E: f) @" Y W
一台机组独立运行:年省电55860Kw/h
& L6 q6 L) e5 c( C8 s* }二台机组并网运行:年省电61831Kw/h1 o* u5 Z% `: S# \4 T+ }, j7 t
三台机组并网运行:年省电66681Kw/h) h4 l# P/ R" ^. C: D
通过以上分析,厂家通过空压机变频改造,一般可在两年内收回投资。.kongyaji001点com |
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