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用压缩空气检查判断机械故障

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发表于 2009-9-25 17:22 |只看该作者 |倒序浏览
1.判断导致内燃机气缸压力不足的故障部位 : ^4 u* A5 R5 O. N3 h

- l6 G2 a5 J6 y) ^. R9 [  内燃机气缸压力不足,通常表现为内燃机不易启动、工作无力、功率下降、耗油量增加,以及冒黑烟或冒白烟。而引起内燃机气缸压力不足的部位有:气缸垫烧蚀、气门关闭不严、活塞环窜气、气缸套及活塞环磨损过甚等。 / k% F: c* V" B/ v* |+ X
# _4 S' A4 R5 G; @/ V* I
  那么,怎样用压缩空气来判断造成故障的具体部位呢?其方法和步骤是:将被测缸的活塞转到压缩上止点;将变速器挂上高挡或使用手制动,如果机器是带变矩器的,则可用撬棍撬住启动齿圈,使曲轴不能旋转;拆下喷油器,从安装孔引入0.8MPa的压缩空气。 , F( m& b0 D3 p; S7 B) {2 u9 W
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  然后,观察可能出现的现象:若散热器(水箱)内冒气泡、气缸体与气缸盖结合部向外漏气,说明气缸垫被烧蚀,应更换气缸垫;若进气歧管、排管歧管向外漏气,说明气门关闭不严,应研磨或更换气门、气门座圈,或重新调整气门间隙;若从油底壳加油孔、量油尺孔向外窜气严重,说明活塞环窜气或磨损过甚,也有可能是活塞环折断、活塞的环岸断裂,气缸套磨损等,应取出活塞进行检查。
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9 o5 N- Q2 R% Z- v: \: e. |( _  2.检查气缸体是否有裂纹
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8 u: E" R7 s/ M$ y1 M3 K0 C$ k  内燃机大修或更换气缸套之后,都应检查气缸体有无裂纹、渗漏等,在没有专用工具设备的情况下,用压缩空气来检查是一种既简单方便又准确无误的手段。先用厚度为10mm的橡胶板做成一张特殊的气缸垫(与3张气缸垫一样大),只去掉螺栓孔和气缸套孔;再用直径为22mm的无缝钢管截成长130mm 的圆柱套(数量根据机型定);将水道内注满水,装上自制的橡胶气缸垫,再装上旧的气缸垫,每个缸盖螺栓上套一圆柱套,用螺母拧紧;将0.5~0.7MPa 的压缩空气从机体上的放水开关输入。然后,观察机体内、外及气缸套周围有无渗漏等。 ! g/ d4 V+ Y: K
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  3.检查动力换挡变速器的性能 % G7 `/ @6 r  P0 c
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  维修后的动力换挡变速器在装机前可用压缩空气试验其工作性能。将变速器组装好后,暂不装变速阀;向各挡活塞缸内注满其允许用的油液;将气管依次与各挡油道对接,输入0.6~0.8MPa的压缩空气,在通气的瞬间能看见被试活塞的运动,或能听到活塞接触时发出“啪”的响声,此时输出轴应不能转动。停止通气后活塞应能自动回位且无卡滞,若输出轴能转动,则可断定该挡正常,否则则是此次维修不成功。
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$ C7 g( E9 ?" F" v& F) p6 K4 n  ]  4.检查液压马达的工作性能
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! Y2 G+ ^* M. m  液压马达结构比较复杂,装配要点多,在修理过程中稍不注意就可能造成马达不工作或工作无力;如果不经性能测试就装机,很容易出现返工现象。将组装好的液压马达固定在工作台上,向马达内注入其允许使用的工作油液;将0.6~0.8MPa的压缩空气从一油口输入后,液压马达输出轴应能匀速旋转,无卡滞、无窜动现象,而换另一油口输入压缩空气则应以相反的方向旋转,此情况下即可认为马达工作性能正常。
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$ M1 E9 B( b% w5 h  5.排查各类散热器(水箱)渗漏部位
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  将散热器(水箱)表面的油泥、灰尘清洗干净,暂时用木质堵头堵住散热器(水箱)的一个管接头;将整个散热器浸入水槽中,只使另一管接头露出水面;将0.3~0.5MPa的压缩空气通过露出水面的管接头输入散热器(水箱)内;观察散热器各处有无冒气泡现象,若有则为渗漏,做上标记后取出,予以焊修或粘补修复。
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  6.拆卸锈蚀的钎盘式制动器
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  用压缩空气向外压出锈蚀的钳盘式制动器的效果非常明显,其方法是:夹钳拆下之后,拧紧放气嘴螺钉,从进油口注满制动液后,输入 0.6~0.8MPa的压缩空气就可将活塞压出。由于各活塞的松紧程度不一,故先压出的活塞不要急于取出,补充制动液后继续用压缩空气向外压,直至两个活塞都能取出时为止。 , Y- r* l) A/ {+ n' J+ X6 p
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  7.检查气液总泵的工作性能
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1 e' t& A$ n0 o6 j/ s$ z  G3 ~  将修理后的气液总泵固定在试验台上,在气压泵的出口处装上一只量程为15MPa的压力表;将油箱内加满制动液,并排出制动泵内的空气:在气压泵的进口处输入0.8MPa的压缩空气并保持2min。若压力表的压力降不大于0.05MPa,且无泄漏现象,压力表的指针指在12~13MPa范围内,气活塞又能迅速回位,即为合格。
6 U6 k1 ^1 H  m.kongyaji001点com
上海丹碧德专门从事空压机及相关设备销售。13636350866 021-34094200
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