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( X" J) _9 {& [- u3 V 1.能耗分析0 z. G1 Q+ O. d. Z, u2 h' ]" T* ~
一般来说,加卸载控制方式使得压缩气体的压力在PminPmax之间变化。Pmin能够保证用户正常工作的最低压力,又叫最低压力值。4 U/ B9 T9 a5 M
& H$ B& X/ P1 s* }0 S4 }4 W* ]PmaxPmin换算关系如这个公式 max=(1+δ)Pmin 1其中的参数δ是一个在10%25%之间的百分数。当我采用变频调速技术实现可连续1 m3 x2 n5 v4 F. f" E4 K
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调节供气量时,那么管网压力就会一直维持在最低压力值Pmin附近。% D4 N! w' Z2 ~& N# M$ J! I
通过这个信息我可以得知在加、卸载供气控制方式下的空压机相较于变频系统控制下的空压机,主要在2个部分会产生能量浪费:4 [ b( b% @/ @* d! h
1空压机在压缩空气的过程中,压缩空气的压力超越了最低压力值即Pmin所消耗的能量,压缩空气的压力达到Pmin后,原来控制方式! T ~5 u; x: ]( a1 T
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导致了压力会继续上升到Pmax为止。那么这一过程就会向外界释放很多的能量,导致能量的大量损失。
5 X) K ~) r8 {3 k% J+ F" q6 [当高于Pmin气体在进入气动元件前,其压力经过减压阀减压后,压力会降至接近Pmin位置。这一过程同样会消耗能量。
4 M/ m/ d; ]& G0 e0 `: Z p2卸载过程,由于压力调节方式的不正确所消耗的能量
0 t$ O" F4 ?! q/ Z) B' Z; g一般来说,当压力达到最高压力值Pmax时,空压机主要通过以下这个方法来降压卸载:关闭进气阀使电机处于空转状态,同时将分离* l2 X6 Q! G3 H8 m- L
* y- m( |$ l6 {; R* m, O4 r0 c罐中多余的压缩空气放空。这种方法导致了大量压缩空气的白白浪费,会造成很大的能量浪费。关闭进气阀使电机空转虽然可以使空
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压机不需要再作功,但空压机在空转状态下还是带动螺杆做回转,这样,空压机卸载时的能耗大概占到空压机满载运行时的15%20%简
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而言之,该空压机15%时间处于空载状态,作无用功。因此我知道当空压机在加卸载供气控制方式下,空压机电机有巨大的节能潜力 ?9 U& R/ D5 J O' b3 A0 {1 K# s
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2.进气阀和放气阀的问题
* c' Z2 ^0 ]1 ~: Y* ~' s) Z8 W1使用机械方式调节进气阀时,使得供气量无法连续进行调节,当用气量不断产生变化时,供气压力就会不停的发生较大幅度的动摇
* P- q! i8 E% B7 q/ b; v' D8 R% A) n8 y
。另外用气精度达不到工艺要求。然后频繁调节进气阀,会加速进气阀的磨损,进而影响空压机压缩空气的质量,增加维修量和维修& ?2 k7 A4 N( L& w/ P2 r' C
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成本。
+ y8 Z# t$ ^1 ~6 ]2频繁开关放气阀,导致放气阀的耐用性下降,最终也会影响压缩机的正常工作,给生产带来损失。0 y$ Q( w* H+ A( P" r8 I
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