- 在线时间
- 5 小时
- 经验
- 173 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2017-1-4
- 注册时间
- 2016-12-5
- 帖子
- 18
- 精华
- 0
- 积分
- 314
- 阅读权限
- 30
- UID
- 587498
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 173 点
- 积分
- 314
- 帖子
- 18
|
. S+ }! Q) R! j' {
降本增效是企业永恒不变的主题,纺织企业是耗能大户,用电成本是其主要成本之一。对于喷气织造厂而言,空压机用电又占到整个织布用电成本的70%以上,因此,喷气织造厂节电关键在空压机。我们通过对喷气织机空压机用气量、引纬工艺及设备状况等进行研究和调整,在喷气空压机节约用气用电方面取得了明显成效,现介绍如下。) j6 ?+ I- B' o6 T/ F) v+ j
- l2 f. i/ o& L8 |
1、空压机用气现状1 F. i; ?/ v* r$ P7 @
- Y0 j' N6 D* ]3 t4 J江苏双山集团股份有限公司现有喷气织机256台,与之相配套空压机有:60m3空压机2台,27m3空压机1台,23m3空压机2台,48m3空压机1台,43m3空压机1台,41m3空压机1台,6m3空压机1台,共计331m3。
* d4 z7 S2 J$ t5 H
: n3 K, c7 g& z1 ~. ?7 m( w! l其中棉纺厂及浆纱与整经用气48m3,喷气织机用气233m3,折合到每台织机用气0.91m3/min,备用空压机用气50m3。每月空压机用电高达1.2×10(6次方)kw•h,占公司织布厂总用电量的71.5%。另外由于空压机产气量受室外温度影响较大,现有配备到了夏季,由于室外温度高,空压机产气量下降,备用机全部工作,空压机所耗电量更高。
# J E& G1 a. Z4 z8 M0 I% V* S3 e; ]# Z+ Q& e6 k1 a& G4 |3 `
针对这种情况,我们对喷气织机用气进行了系统分析,并采取了一系列技术措施,以降低用气量。0 w; f, I; J# m8 \9 N8 ~
/ X) s5 d- b" w% \- W2、主要技术措施
4 [/ l. ?8 a( h3 z9 j# a" ]' O7 D% R2 T& r/ z- e
1)供气压力& n6 E! B& z$ I1 ^) x4 c
2 M% X6 j$ S7 S1 N- V9 Q: i
喷气织机空压机供气压力一般要求比喷气实际使用压力高0.15MPa以上,许多喷气织机生产厂家在说明书上也这样要求,认为这样可以保证机台气压的稳定。为了达到这一要求,空压机气压须一直保持在0.60MPa左右。通过对品种结构分析,结合气压的实际使用情况,同时通过对设备与工艺的调整,我们发现只要加强管理,注意气压及引纬工艺的调节,供气压力比使用气压高0.05MPa~0.1MPa就完全可满足织造要求。
6 n9 Z) ? e3 D; R3 S. T8 r1 o0 z3 v7 v: O0 h
为此,我们将供气压力降至0.55MPa,供气压力的降低为少开空压机台提供了条件。表1是调整供气压力前后的用气情况。 ) |& [ v% t" L+ q9 {
* ~* ^& H2 o: ~2 m( E+ M I从表1可以发现,随着供气压力的下降,空压机供气量由原先233m3/min降至227m3/min。这样可以少开1台6m3/min空压机。
: x/ m8 b; J$ G/ @- T# T, t# v- F: d' g# g! V L# Y0 K& l0 s
供气压力降低后,我们对256台喷气织机的效率与织物质量进行了跟踪统计,织机效率基本没受影响。但统计中发现,降低供气压力后,个别机台织造特种纱线品种,如纬长丝类织物时,纬缩疵点有所增加。为此,我们对机台气压及引纬工艺进行了适当调节,采取凋整开口时间、综框高度及开口状态等措施,解决了这一问题。7 V1 @' x, t& K/ V, Y
- Q5 b i' m( [7 ?& r" f2)主喷嘴芯直径+ J/ \% B; u+ _% l) b- D
) O* ]' a3 B" l% r0 R5 J在喷气织机上,主喷嘴担负着将纬纱输送至异形筘槽内,并使纬纱从静止加速到纬纱所需飞行速度的重要作用。喷气织机主喷嘴芯孔径主要有1.5mm、2.0mm、2.5mm几种规格。在其他条件不变的情况下,我们对不同孔径主喷嘴芯织机的纬纱到达时间进行了检测,检测结果见表2。 5 w8 J; i; A6 `7 w" u2 ~! x6 q* T
# p; i9 O8 V8 r9 \2 o$ e由表2可见,同样的气压条件下,主喷嘴芯孔径越小,引纬速度越高,纬纱到达时间越早。采用小孔径主喷嘴芯,有利于降低机台气压。为此,我们将原16台ZA205i型双喷喷气织机大孔径主喷嘴芯(2.5mm)全部改为2.0mm或1.5mm,使这些机台所需空气量有所下降。另外,通过跟踪我们发现,这些机台更换主喷嘴芯直径后,由于气压及引纬时问与原来相比调节空间变大。不但织机纬向停台明显减少,织机效率有所提升,而且布面纬缩疵点也有不同程度的改善。
: i+ z7 `$ w. ]' X7 v. t, a
$ ]7 @3 P( m r3)辅助喷嘴飞行角; ^" \) }$ J" d6 v. l6 P5 e- N( k" T
1 k' T) s5 }- R
在喷气织机上,辅助喷嘴不仅是喷气织机进行引纬的关健器件,而且耗气量也很大,其用气量一般占整个喷气织机用气量的80%左右。因此,辅助喷嘴引纬时间的选择对整个织机节电节气至关重要。为此,我们在喷气织机上,对辅助喷嘴引纬工艺进行了大量对比试验。采用流量计对机台词整前后的耗气量进行了检测,结果见表3。
. x( U% B6 M- S: N 5 R3 Z. D9 S$ o( k, T: F1 N% ?
从表3可以发现,在主喷嘴与辅助喷嘴压力不变的情况下,辅助喷嘴飞行角适当变小,对纬纱到达时间基本没有影响。辅助喷嘴飞行角越小,耗气量越小,合理选择辅喷引纬工艺可实现节约空压机用气用电的目的。我们使用闪光仪对不同纱号飞行状态进行了检测,根据检测结果将辅助喷嘴飞行角规定为:中粗号纱70°,细号纱60°,弹力纱与化纤长丝纱80°。但在具体进行辅喷飞行熊凋整时需注意,尽量将辅喷开始时问延迟,辅喷结束时间可适当延迟,尽量不要提前。在织造弹力纱与化纤长丝时,最后一组辅助喷嘴时间需适当延迟。通过对调整后的机台进行跟踪发现,只要调整时遵循上述原则,辅喷飞行角适当变小后,对织机效率与织物质量基本没有影响。' M7 `' `; h$ |" N; ]0 x- E
) q6 ?( p$ U* v; a采取上述措施后,原先256台喷气织机要供气227m3/min,每台车需0.886m3/min,现仅需217m3/min,每台车需0.847m3/min。为此,我们关掉了1台60m3/min空压机,只开备用27m3/min空压机和23m3/min空压机即可满足要求,从而有效减少了空压机的供气量,节约了能耗。
+ Z* i4 E6 X8 j A+ a8 j9 ^( w, K
4)辅助喷嘴压力; t' @. @4 P+ f' K2 [' |( U
2 U$ ?) Z" J3 i4 `' e. _- \2 p除了飞行角对用气量有一定影响外,辅助喷嘴压力对用气量的影响也不容忽视。我们用流量计检测了辅助喷嘴压力对用气量的影响,检测结果见表4。
$ `5 U' V# F. u% g; j. k& O! m- L# c
从表4可以发现,辅助喷嘴气压大小对用气量大小影响也较大,辅喷气压越小,耗气量越小;同时辅喷气压的变化对纬纱到达时间影响极小。为此,我们要求在保证纬停及质量的前提下,辅喷气压必须调至最小。规定辅助喷嘴气压必须比主喷气压大0MPa~0.1MPa,织造个别品种还可将辅喷气压调得低于主喷气压,尽最大可能降低机台耗气量。$ C N% p% Y! h. x+ z/ v* ~, Z
3 F4 H( }- y$ I# h3 S5)车速对用气量的影响
! `8 V1 n1 {4 m. S) k
1 Q* ?1 Y: n/ f; |% F, a除了主辅喷嘴气压及飞行角对用气量有影响外,车速对用气量也有一定的影响。我们在保证主辅喷嘴气压及引纬时间不变的情况下,通过流量计检测了不同车速情况下机台的耗气量,检测结果见表5。0 ]# p/ T. q2 \) S& Z, W1 ~- x9 t
$ r3 d! Q' }( C' Q
从表5可以发现,随着车速的增加,耗气量也有所增加,但由于车速的增加只是增加了喷嘴的喷射次数,而每组喷嘴的实际喷射时间并未发生多大变化,因此用气量增加的幅度并不太大。当然车速增加后,纬纱到达时间会越来越迟,因此,必须对气压或引纬时间作适当的调整,否则会增加纬停、影响到织机效率并且易出现纬缩疵点。从综合效益角度来讲,车速宜高不宜低。. C' Y$ x1 F$ k
9 H! i0 g; K( E7 U3 @3 @/ z1 p3、经济效益
V; `* S) z. b! a! `# [& {
Z4 m; e" U, \$ s+ _$ H综合采取上述措施后,256台喷气织机所需空气量由原先233m3/min降至210m3/min,节约23m3/min。平均每台车耗气由0.91m3/min降至0.82m3/min,可以少开1台23m3/min空压机,每月可节约电费约5万元左右。
0 _' `, r% x. @; e. j4 _6 n. C/ J; Z, m2 Z Y: R. @5 Q
4、结论
; }% Q& W! d" R0 F0 N' c3 G& A4 [9 |! g7 Y! `
1)空压机供气压力应结合车间品种结构进行合理调节,适当降低空气压力有利于节能。
' R/ J3 q6 H# F6 M0 i6 ~" A3 {3 J
2 t2 b& A' M3 p9 {/ z2)选择合适的主喷嘴芯不但可以节约用气量,而且有利于降低纬向停台及纬缩疵点。
7 I' c4 g [# m, c9 J8 s$ q; j8 I' K
3)辅助喷嘴飞行角的变化对耗气量影响较大,飞行角变小,有利于减少耗气量。进行辅喷飞行角度调整时,需注意方法,以防止对织机效率与织物质量产生影响。% o! H, Q4 Y- q% n
9 L6 X( r$ N7 \& C& J4)在不影响织机效率与织物质量的前提下,辅助喷嘴压力尽量调至最低,这样有利于节约用气。" O9 v/ Z2 F) ^8 O* o0 i# c
9 f$ e5 n& h, W. Q, B5)织机车速变化对耗气量有一定影响,耗气量随车速的增加而增加,但增加幅度不大。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|