- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 306 点
- 威望
- 10 点
- 压缩币
- 16 ¥
- 最后登录
- 2009-12-21
- 注册时间
- 2009-3-19
- 帖子
- 125
- 精华
- 0
- 积分
- 1108
- 阅读权限
- 80
- UID
- 25338
 
- 威望
- 10 点
- 经验
- 306 点
- 积分
- 1108
- 帖子
- 125
|
一、空压机工作原理简述:
7 |" N( r0 Y1 u. |( u 工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。 ) {2 ^) Z6 s4 A
原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
) W r" ?. Y5 ]& w0 w, j% K二、原系统工况存在的问题
' U" |, h) m* y/ T6 ^( Q 1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
5 B& P4 P1 I$ U$ l 2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。 6 X2 G% J1 q$ b6 l3 p
3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
% ~7 n `. b4 p% K 4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
u6 Z0 b8 c' g% W. i& J2 n+ x" u
1 P2 L4 Z2 q" t; V变频改造方案:
. m8 r2 D# z! ^一、 节能原理及效果 5 A: }, b4 f( W" z5 a/ k* _, I
我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。 # z) d, |& m( p B$ J |9 D
采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下:$ b( I: a8 g" y7 A
(1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系,始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上; ( y8 C4 K0 z7 p9 L0 H" n/ S
(2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗; & G$ x+ J! R% f) Q Y* x
(3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。 * |$ [; Q/ Q' Z, ~
(4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款; ) o, G' O5 B- p9 ?' R1 p8 t
(5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量;
6 [( v$ e5 @" Z(6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能。 ! [& E: |: x$ h' r
(7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。
: c" A' Z) V/ M4 ^ d$ }) R总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现"恒压供气"的目的,提高生产效率和产品质量。 1 H3 q2 G' [% G
& F: |4 O% R! R, O- t6 x
三、变频改造方案设计原则
" Q2 T4 A+ T8 T( Q* T L& W" c根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求: 5 f% V, T+ z% x; M' I: N* B
1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。 : N4 W, m2 H( q3 H! K% c
2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
8 h7 n5 o8 C* y 3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
* e `7 O g0 J, J2 \' Q 4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。
' ^5 G7 K" e7 L0 b# N 5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。 4 e! R @/ D' ^3 x5 ^
6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
; o$ a+ T) {- B+ V 7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
7 f0 _: ~9 [5 y0 l. F 8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。 1 y5 }/ L5 U3 c; F' j7 D4 w$ _; \
四、变频器的选型 0 t9 Z# ^9 S0 `( V) _
根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。
) M6 ]5 |( I: B0 s$ c 1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
4 e/ `9 P1 M5 b- O" x, C 2、系统设计了变频和工频两套主回路。
- a5 V/ Q$ H$ S z/ ]# x 3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
2 a4 _# S+ n/ L 4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。
( Y+ X* C( l( l- v5 B; z 5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。 2 q* t2 E: Y+ \+ z2 [
6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。 ! G" z6 M; N4 ^& v
7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。
. {! a7 x& \) k% B$ R# Y/ [* K [2 I# x! u$ g! k
五、改造方案原理
& Q& a; h, V N 由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。 1 N* X- C# Q0 y* B6 ~! ?% M1 Y
反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
# _7 [% l) y O4 O6 b8 t
4 A7 S7 S$ Y8 T5 F o六、空压机变频改造后的效益
) a( E* b, M3 e( M2 ^$ d+ M 1、节约能源 7 B: L6 E6 u( f6 f; L
变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。
' f+ L Z) m+ X+ g. @/ Y 2、运行成本降低
7 R, q) `. m( L0 @- l- D 传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
3 A# G! K2 L9 p% N0 {4 a 3、提高压力控制精度 7 b; |3 h4 U" J, }- f
变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。 * b! o+ u+ r, L o8 ?
4、延长压缩机的使用寿命 * j; S$ ]: @ c% K4 H
变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 8 v3 G: D& O7 E! W/ j, m/ R
5、低了空压机的噪音
0 B$ {* I0 f' Y2 z- B9 o 根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。 , b: f% M! P9 G+ j' H, X
6 H' D7 M: g8 A i `1 u. C投资分析 0 S. W# q7 g5 w/ I1 @& H5 L f. F3 O$ {
1、项目费用 ( p9 O/ f! L4 j0 D1 W
空压机节电改造费用为:XXXXXX元 9 u8 K% w @- f3 C/ l' n
2、投资回报分析
( |. d2 W6 S/ M- r9 J: @制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为: 6 D; u5 ]+ O3 W/ ?8 [
160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH 1 h' K+ O: p$ O, K, b
空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则: 9 X; G% U2 A k) {
空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元 & R( Y# H$ B7 `) Y
投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月
& g( j8 H* @$ l节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。
D; T! a( Z7 H" w# d* o3 Z
3 @2 j; W) b2 \* C3 I结束语 4 X5 x9 E+ b4 S& U3 G k( ~
随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。 g. Z/ ]; H2 p. z% D
.kongyaji001点com |
|