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1.能耗分析) a- ~0 u* z8 Q) P$ t
一般来说,加卸载控制方式使得压缩气体的压力在PminPmax之间变化。Pmin能够保证用户正常工作的最低压力,又叫最低压力值。
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, k7 T; u5 h( S3 LPmaxPmin换算关系如这个公式 max=(1+δ)Pmin 1其中的参数δ是一个在10%25%之间的百分数。当我采用变频调速技术实现可连续
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0 Y7 [# K! S2 h/ l" C调节供气量时,那么管网压力就会一直维持在最低压力值Pmin附近。
# D& E5 E; | G通过这个信息我可以得知在加、卸载供气控制方式下的空压机相较于变频系统控制下的空压机,主要在2个部分会产生能量浪费:
# U! I" \' b* |* z2 }1空压机在压缩空气的过程中,压缩空气的压力超越了最低压力值即Pmin所消耗的能量,压缩空气的压力达到Pmin后,原来控制方式
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导致了压力会继续上升到Pmax为止。那么这一过程就会向外界释放很多的能量,导致能量的大量损失。
1 q) O! B7 l0 N+ B8 x' I% Q# u当高于Pmin气体在进入气动元件前,其压力经过减压阀减压后,压力会降至接近Pmin位置。这一过程同样会消耗能量。# q8 K8 e$ P+ ]+ P- E% Y
2卸载过程,由于压力调节方式的不正确所消耗的能量2 I" N4 G( u: z4 f: I/ S( y
一般来说,当压力达到最高压力值Pmax时,空压机主要通过以下这个方法来降压卸载:关闭进气阀使电机处于空转状态,同时将分离! s" g0 S V1 p3 z
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罐中多余的压缩空气放空。这种方法导致了大量压缩空气的白白浪费,会造成很大的能量浪费。关闭进气阀使电机空转虽然可以使空
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7 g- s4 @/ c: u压机不需要再作功,但空压机在空转状态下还是带动螺杆做回转,这样,空压机卸载时的能耗大概占到空压机满载运行时的15%20%简0 M K) P; S- t# G
0 d/ `6 j7 L4 T) D/ G而言之,该空压机15%时间处于空载状态,作无用功。因此我知道当空压机在加卸载供气控制方式下,空压机电机有巨大的节能潜力
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2 x! A" u# x* B* t2.进气阀和放气阀的问题
$ ?% y2 X1 b! D1使用机械方式调节进气阀时,使得供气量无法连续进行调节,当用气量不断产生变化时,供气压力就会不停的发生较大幅度的动摇* v0 N) k, Y: m$ z
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。另外用气精度达不到工艺要求。然后频繁调节进气阀,会加速进气阀的磨损,进而影响空压机压缩空气的质量,增加维修量和维修
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; ]+ {5 o0 p6 I9 n* Y成本。
2 I7 h4 ~8 u+ o1 a" ?2频繁开关放气阀,导致放气阀的耐用性下降,最终也会影响压缩机的正常工作,给生产带来损失。
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