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纺织企业中空压机的节能改造措施

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发表于 2016-12-23 13:40 |只看该作者 |倒序浏览

% S. b' p" d5 }2 y% i' P 降本增效是企业永恒不变的主题,纺织企业是耗能大户,用电成本是其主要成本之一。对于喷气织造厂而言,空压机用电又占到整个织布用电成本的70%以上,因此,喷气织造厂节电关键在空压机。我们通过对喷气织机空压机用气量、引纬工艺及设备状况等进行研究和调整,在喷气空压机节约用气用电方面取得了明显成效,现介绍如下。
$ ]- D" z/ d+ ]% J6 i4 z) b
5 [& ~' h# j- k% p) n1、空压机用气现状
* h; _6 C* h2 h! X" }; t' _$ N! ?
7 v1 `+ r. f$ V. o* r- x江苏双山集团股份有限公司现有喷气织机256台,与之相配套空压机有:60m3空压机2台,27m3空压机1台,23m3空压机2台,48m3空压机1台,43m3空压机1台,41m3空压机1台,6m3空压机1台,共计331m3。* W' t! @# j- z

2 t. u3 k- C* _其中棉纺厂及浆纱与整经用气48m3,喷气织机用气233m3,折合到每台织机用气0.91m3/min,备用空压机用气50m3。每月空压机用电高达1.2×10(6次方)kw•h,占公司织布厂总用电量的71.5%。另外由于空压机产气量受室外温度影响较大,现有配备到了夏季,由于室外温度高,空压机产气量下降,备用机全部工作,空压机所耗电量更高。
4 m: L& a5 s# d' X: W
# I" Q  j+ R% \9 l针对这种情况,我们对喷气织机用气进行了系统分析,并采取了一系列技术措施,以降低用气量。
, Z( o( U/ M4 ?+ D4 H) ?2 Q& ~0 S3 h6 Y/ |8 K
2、主要技术措施& \( Y3 x: `( ^( F! W: n
0 _0 k( P8 c/ ?, A/ a! l
1)供气压力
, m, ]0 x1 P$ X6 K
, w3 j0 w; `9 F7 V0 G+ ?/ S喷气织机空压机供气压力一般要求比喷气实际使用压力高0.15MPa以上,许多喷气织机生产厂家在说明书上也这样要求,认为这样可以保证机台气压的稳定。为了达到这一要求,空压机气压须一直保持在0.60MPa左右。通过对品种结构分析,结合气压的实际使用情况,同时通过对设备与工艺的调整,我们发现只要加强管理,注意气压及引纬工艺的调节,供气压力比使用气压高0.05MPa~0.1MPa就完全可满足织造要求。* ]! N5 W* A/ \. }# _

4 b. C- P  h0 T为此,我们将供气压力降至0.55MPa,供气压力的降低为少开空压机台提供了条件。表1是调整供气压力前后的用气情况。
6 N0 u) |+ _) Y: o. a# H) Z
  t% @. O: D! g  g
从表1可以发现,随着供气压力的下降,空压机供气量由原先233m3/min降至227m3/min。这样可以少开1台6m3/min空压机。$ y% \% b' m' t5 `* {# o

  C' i; `1 \4 s; f4 u( ?  ?3 C供气压力降低后,我们对256台喷气织机的效率与织物质量进行了跟踪统计,织机效率基本没受影响。但统计中发现,降低供气压力后,个别机台织造特种纱线品种,如纬长丝类织物时,纬缩疵点有所增加。为此,我们对机台气压及引纬工艺进行了适当调节,采取凋整开口时间、综框高度及开口状态等措施,解决了这一问题。* B! Q% u" f& A7 v0 _% O8 }

. j. j- C" g2 ?) K. f  d, B3 U2)主喷嘴芯直径
1 o4 ?3 N. s) i0 k! W7 g# T. l& v. r% }) H1 g9 m, a
在喷气织机上,主喷嘴担负着将纬纱输送至异形筘槽内,并使纬纱从静止加速到纬纱所需飞行速度的重要作用。喷气织机主喷嘴芯孔径主要有1.5mm、2.0mm、2.5mm几种规格。在其他条件不变的情况下,我们对不同孔径主喷嘴芯织机的纬纱到达时间进行了检测,检测结果见表2。
6 |1 H, X, S- ]0 K/ W( @

  B' L/ |2 p, n9 \4 q7 p3 R! O' C由表2可见,同样的气压条件下,主喷嘴芯孔径越小,引纬速度越高,纬纱到达时间越早。采用小孔径主喷嘴芯,有利于降低机台气压。为此,我们将原16台ZA205i型双喷喷气织机大孔径主喷嘴芯(2.5mm)全部改为2.0mm或1.5mm,使这些机台所需空气量有所下降。另外,通过跟踪我们发现,这些机台更换主喷嘴芯直径后,由于气压及引纬时问与原来相比调节空间变大。不但织机纬向停台明显减少,织机效率有所提升,而且布面纬缩疵点也有不同程度的改善。: n6 r! q5 C" ~. N+ q! c6 P  j
, w. m( h( w2 P/ s7 ^
3)辅助喷嘴飞行角# F: K$ B4 h+ a" P; S
) L! p( O" g% z- U3 n4 q& T
在喷气织机上,辅助喷嘴不仅是喷气织机进行引纬的关健器件,而且耗气量也很大,其用气量一般占整个喷气织机用气量的80%左右。因此,辅助喷嘴引纬时间的选择对整个织机节电节气至关重要。为此,我们在喷气织机上,对辅助喷嘴引纬工艺进行了大量对比试验。采用流量计对机台词整前后的耗气量进行了检测,结果见表3。
: }) f* _* a1 D3 I# t$ k
; Y3 q. a2 b) Z& U% ^( d
从表3可以发现,在主喷嘴与辅助喷嘴压力不变的情况下,辅助喷嘴飞行角适当变小,对纬纱到达时间基本没有影响。辅助喷嘴飞行角越小,耗气量越小,合理选择辅喷引纬工艺可实现节约空压机用气用电的目的。我们使用闪光仪对不同纱号飞行状态进行了检测,根据检测结果将辅助喷嘴飞行角规定为:中粗号纱70°,细号纱60°,弹力纱与化纤长丝纱80°。但在具体进行辅喷飞行熊凋整时需注意,尽量将辅喷开始时问延迟,辅喷结束时间可适当延迟,尽量不要提前。在织造弹力纱与化纤长丝时,最后一组辅助喷嘴时间需适当延迟。通过对调整后的机台进行跟踪发现,只要调整时遵循上述原则,辅喷飞行角适当变小后,对织机效率与织物质量基本没有影响。2 Z) a! \8 b4 F; {) Q: {4 U( D8 V; l

9 S$ q" {% Z/ {, r1 b  T6 F0 [* [采取上述措施后,原先256台喷气织机要供气227m3/min,每台车需0.886m3/min,现仅需217m3/min,每台车需0.847m3/min。为此,我们关掉了1台60m3/min空压机,只开备用27m3/min空压机和23m3/min空压机即可满足要求,从而有效减少了空压机的供气量,节约了能耗。
0 [# v- L  o9 M+ d! W; }; P4 d7 _  g0 M
4)辅助喷嘴压力+ G/ `& Q+ T6 v6 a, {+ E. v
* i" R$ {2 P4 f
除了飞行角对用气量有一定影响外,辅助喷嘴压力对用气量的影响也不容忽视。我们用流量计检测了辅助喷嘴压力对用气量的影响,检测结果见表4。
% V: Q5 l+ G* D& O
) E* z" x! i" [2 w6 y( a
从表4可以发现,辅助喷嘴气压大小对用气量大小影响也较大,辅喷气压越小,耗气量越小;同时辅喷气压的变化对纬纱到达时间影响极小。为此,我们要求在保证纬停及质量的前提下,辅喷气压必须调至最小。规定辅助喷嘴气压必须比主喷气压大0MPa~0.1MPa,织造个别品种还可将辅喷气压调得低于主喷气压,尽最大可能降低机台耗气量。+ G0 y  N. F) i  `6 e! j  W, a  j$ a4 J$ m+ Y
( B/ {6 x0 B% p: v" ^+ k! F* j& N8 J
5)车速对用气量的影响
1 Z2 k  U0 y% Z  _
+ g  k% V* J& S! L; R( z除了主辅喷嘴气压及飞行角对用气量有影响外,车速对用气量也有一定的影响。我们在保证主辅喷嘴气压及引纬时间不变的情况下,通过流量计检测了不同车速情况下机台的耗气量,检测结果见表5。
2 F5 r  Y% l+ H

: m* g' r, ~4 q7 P从表5可以发现,随着车速的增加,耗气量也有所增加,但由于车速的增加只是增加了喷嘴的喷射次数,而每组喷嘴的实际喷射时间并未发生多大变化,因此用气量增加的幅度并不太大。当然车速增加后,纬纱到达时间会越来越迟,因此,必须对气压或引纬时间作适当的调整,否则会增加纬停、影响到织机效率并且易出现纬缩疵点。从综合效益角度来讲,车速宜高不宜低。
9 m/ ?: Q7 {5 d" z6 z
' i" J0 l$ w, i) t3、经济效益
" G) w  @; g+ V$ j1 f1 s7 v3 s) C3 k9 E0 \8 J: S; C6 Z2 n0 M! @
综合采取上述措施后,256台喷气织机所需空气量由原先233m3/min降至210m3/min,节约23m3/min。平均每台车耗气由0.91m3/min降至0.82m3/min,可以少开1台23m3/min空压机,每月可节约电费约5万元左右。
5 q+ A9 Z! Q8 @  ?% U) Q0 m  b' a9 \( ?* N
4、结论. N) ~' P$ y6 e, V* w6 b

, l! W! a2 r1 @/ _0 i1)空压机供气压力应结合车间品种结构进行合理调节,适当降低空气压力有利于节能。6 b# t! K6 P8 D2 y3 y

' _/ O9 H$ O" L! S2)选择合适的主喷嘴芯不但可以节约用气量,而且有利于降低纬向停台及纬缩疵点。% J1 Z# g$ K1 H$ N4 E' }
: K8 f+ i* I4 A/ j9 _
3)辅助喷嘴飞行角的变化对耗气量影响较大,飞行角变小,有利于减少耗气量。进行辅喷飞行角度调整时,需注意方法,以防止对织机效率与织物质量产生影响。
* X$ r7 R& |) n2 e) J* w$ B$ G5 q& m" s5 @. }$ t
4)在不影响织机效率与织物质量的前提下,辅助喷嘴压力尽量调至最低,这样有利于节约用气。
1 M. t* S1 r2 h7 A$ p6 I- q7 l
$ T3 j6 A% ?/ }) R8 K) {5)织机车速变化对耗气量有一定影响,耗气量随车速的增加而增加,但增加幅度不大。

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不管你信不信,反正我是信了。
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udbvkeje520 发表于 2016-12-29 09:22 $ ?- X7 `' p6 X  t% F) T
顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下
' H1 v7 X6 N, i% B
谢谢啦!!
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