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纺织企业中空压机的节能改造措施

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发表于 2016-12-23 13:40 |只看该作者 |倒序浏览

2 y$ {. W2 {$ M# H3 M 降本增效是企业永恒不变的主题,纺织企业是耗能大户,用电成本是其主要成本之一。对于喷气织造厂而言,空压机用电又占到整个织布用电成本的70%以上,因此,喷气织造厂节电关键在空压机。我们通过对喷气织机空压机用气量、引纬工艺及设备状况等进行研究和调整,在喷气空压机节约用气用电方面取得了明显成效,现介绍如下。
4 ^- y8 z& W! _" v% j- v5 E8 F6 a! m" Z7 X6 h; G
1、空压机用气现状
8 r1 E# x. r: v* ^  ?9 x1 C2 B* K9 ]3 [
江苏双山集团股份有限公司现有喷气织机256台,与之相配套空压机有:60m3空压机2台,27m3空压机1台,23m3空压机2台,48m3空压机1台,43m3空压机1台,41m3空压机1台,6m3空压机1台,共计331m3。
3 c  C' Q; |2 g& Q3 I+ v" O- F
! |& k& P+ `+ C- g! @) [) w- Q其中棉纺厂及浆纱与整经用气48m3,喷气织机用气233m3,折合到每台织机用气0.91m3/min,备用空压机用气50m3。每月空压机用电高达1.2×10(6次方)kw•h,占公司织布厂总用电量的71.5%。另外由于空压机产气量受室外温度影响较大,现有配备到了夏季,由于室外温度高,空压机产气量下降,备用机全部工作,空压机所耗电量更高。
7 k7 T& i' o) ]5 y% C6 V$ K# S
针对这种情况,我们对喷气织机用气进行了系统分析,并采取了一系列技术措施,以降低用气量。
. [# I3 V% e$ o9 j  m7 s+ O" f* M8 V; a  x" r) V
2、主要技术措施' ?, J: d  U5 y

6 o1 N. f( M4 o1)供气压力5 @3 w# D  x5 G8 x( t: c, f# k) H4 a

: V+ n. |3 j0 K  F3 T) ~喷气织机空压机供气压力一般要求比喷气实际使用压力高0.15MPa以上,许多喷气织机生产厂家在说明书上也这样要求,认为这样可以保证机台气压的稳定。为了达到这一要求,空压机气压须一直保持在0.60MPa左右。通过对品种结构分析,结合气压的实际使用情况,同时通过对设备与工艺的调整,我们发现只要加强管理,注意气压及引纬工艺的调节,供气压力比使用气压高0.05MPa~0.1MPa就完全可满足织造要求。. k2 ^" l3 v& n* K& ?8 T+ ~

% L1 ~" [( P  O, ]4 G* O为此,我们将供气压力降至0.55MPa,供气压力的降低为少开空压机台提供了条件。表1是调整供气压力前后的用气情况。 $ S# s9 @0 ^; }2 W. y3 M: W
& j9 [2 Z8 ^  G8 p9 L! S# G
从表1可以发现,随着供气压力的下降,空压机供气量由原先233m3/min降至227m3/min。这样可以少开1台6m3/min空压机。3 _0 Z3 p  K* w& O1 W
% X% d% Z. k6 e! {: m: o/ }
供气压力降低后,我们对256台喷气织机的效率与织物质量进行了跟踪统计,织机效率基本没受影响。但统计中发现,降低供气压力后,个别机台织造特种纱线品种,如纬长丝类织物时,纬缩疵点有所增加。为此,我们对机台气压及引纬工艺进行了适当调节,采取凋整开口时间、综框高度及开口状态等措施,解决了这一问题。
. y5 o. A' X+ F" c8 y2 M2 d- T) o( L- Z4 d* r- B, l5 r, y
2)主喷嘴芯直径( r- T6 j5 S' G* S8 ~
/ F! J5 ~! H: g+ |- _; `5 p0 N
在喷气织机上,主喷嘴担负着将纬纱输送至异形筘槽内,并使纬纱从静止加速到纬纱所需飞行速度的重要作用。喷气织机主喷嘴芯孔径主要有1.5mm、2.0mm、2.5mm几种规格。在其他条件不变的情况下,我们对不同孔径主喷嘴芯织机的纬纱到达时间进行了检测,检测结果见表2。
" H1 K1 N& {4 x; k; o" M; a' c4 G

% ^$ j" W3 v  ]3 X1 t( ~. W$ i由表2可见,同样的气压条件下,主喷嘴芯孔径越小,引纬速度越高,纬纱到达时间越早。采用小孔径主喷嘴芯,有利于降低机台气压。为此,我们将原16台ZA205i型双喷喷气织机大孔径主喷嘴芯(2.5mm)全部改为2.0mm或1.5mm,使这些机台所需空气量有所下降。另外,通过跟踪我们发现,这些机台更换主喷嘴芯直径后,由于气压及引纬时问与原来相比调节空间变大。不但织机纬向停台明显减少,织机效率有所提升,而且布面纬缩疵点也有不同程度的改善。7 {' g; C% c8 [$ _7 ^( g

$ f' N9 j% S, |: @* N# v3)辅助喷嘴飞行角  `4 }* v) G3 M$ y

! H1 D- E+ O1 k) h在喷气织机上,辅助喷嘴不仅是喷气织机进行引纬的关健器件,而且耗气量也很大,其用气量一般占整个喷气织机用气量的80%左右。因此,辅助喷嘴引纬时间的选择对整个织机节电节气至关重要。为此,我们在喷气织机上,对辅助喷嘴引纬工艺进行了大量对比试验。采用流量计对机台词整前后的耗气量进行了检测,结果见表3。/ s% K& D8 }1 m2 c" A7 }4 w4 H
% }' F- ^8 L2 c
从表3可以发现,在主喷嘴与辅助喷嘴压力不变的情况下,辅助喷嘴飞行角适当变小,对纬纱到达时间基本没有影响。辅助喷嘴飞行角越小,耗气量越小,合理选择辅喷引纬工艺可实现节约空压机用气用电的目的。我们使用闪光仪对不同纱号飞行状态进行了检测,根据检测结果将辅助喷嘴飞行角规定为:中粗号纱70°,细号纱60°,弹力纱与化纤长丝纱80°。但在具体进行辅喷飞行熊凋整时需注意,尽量将辅喷开始时问延迟,辅喷结束时间可适当延迟,尽量不要提前。在织造弹力纱与化纤长丝时,最后一组辅助喷嘴时间需适当延迟。通过对调整后的机台进行跟踪发现,只要调整时遵循上述原则,辅喷飞行角适当变小后,对织机效率与织物质量基本没有影响。+ `3 c5 ?2 k4 _3 H

7 T. I+ a+ e1 u* N8 z: j- o采取上述措施后,原先256台喷气织机要供气227m3/min,每台车需0.886m3/min,现仅需217m3/min,每台车需0.847m3/min。为此,我们关掉了1台60m3/min空压机,只开备用27m3/min空压机和23m3/min空压机即可满足要求,从而有效减少了空压机的供气量,节约了能耗。
1 r. N0 G! |) k+ E' B: X6 [* r
& ^' |! j+ m- s& Q- {2 A5 B  H4)辅助喷嘴压力, W5 u4 R2 F9 a: \+ q* G6 {6 n
) a' V( B. d; J
除了飞行角对用气量有一定影响外,辅助喷嘴压力对用气量的影响也不容忽视。我们用流量计检测了辅助喷嘴压力对用气量的影响,检测结果见表4。 1 V, P3 A7 J! s9 p" M: A. T

/ G/ |# ~0 G/ ~从表4可以发现,辅助喷嘴气压大小对用气量大小影响也较大,辅喷气压越小,耗气量越小;同时辅喷气压的变化对纬纱到达时间影响极小。为此,我们要求在保证纬停及质量的前提下,辅喷气压必须调至最小。规定辅助喷嘴气压必须比主喷气压大0MPa~0.1MPa,织造个别品种还可将辅喷气压调得低于主喷气压,尽最大可能降低机台耗气量。' q4 i1 A" w9 B. W# z
0 Y4 l- @) n/ m: A0 o/ S2 @
5)车速对用气量的影响
1 Z" ]" D5 `, [% H$ v- a, u( \# C: f7 G9 h$ \1 Y8 u! N
除了主辅喷嘴气压及飞行角对用气量有影响外,车速对用气量也有一定的影响。我们在保证主辅喷嘴气压及引纬时间不变的情况下,通过流量计检测了不同车速情况下机台的耗气量,检测结果见表5。' @' l# ]  G3 g  ]8 \" r

: D' c$ |1 U- p- f/ g: a1 ?1 c从表5可以发现,随着车速的增加,耗气量也有所增加,但由于车速的增加只是增加了喷嘴的喷射次数,而每组喷嘴的实际喷射时间并未发生多大变化,因此用气量增加的幅度并不太大。当然车速增加后,纬纱到达时间会越来越迟,因此,必须对气压或引纬时间作适当的调整,否则会增加纬停、影响到织机效率并且易出现纬缩疵点。从综合效益角度来讲,车速宜高不宜低。  g, {( W9 P5 @  \/ j2 F

. x) V' w  f; c9 r1 t1 O  l( }3、经济效益
: n2 L) M% b8 `: V3 V
0 y- s. j3 A2 O1 ]  @综合采取上述措施后,256台喷气织机所需空气量由原先233m3/min降至210m3/min,节约23m3/min。平均每台车耗气由0.91m3/min降至0.82m3/min,可以少开1台23m3/min空压机,每月可节约电费约5万元左右。: e( H+ W; \9 Q( k

4 O7 M( [+ I8 j$ c0 l# w4、结论3 L# P0 x  Y3 E! N, _# l* @

; Q( k( w! r- n: {4 V1)空压机供气压力应结合车间品种结构进行合理调节,适当降低空气压力有利于节能。
, @2 f, ?  V: p  H: h( e& }
; N6 r- D, L& O8 x3 Z" V2)选择合适的主喷嘴芯不但可以节约用气量,而且有利于降低纬向停台及纬缩疵点。
- M! `4 _) }% o0 L- t0 `2 v; ?& p/ G6 V& m4 h: y# r5 K
3)辅助喷嘴飞行角的变化对耗气量影响较大,飞行角变小,有利于减少耗气量。进行辅喷飞行角度调整时,需注意方法,以防止对织机效率与织物质量产生影响。
7 ~8 O; T# A% h4 {
& W2 J6 \, F, o4)在不影响织机效率与织物质量的前提下,辅助喷嘴压力尽量调至最低,这样有利于节约用气。
( c" [/ t0 }, D  [  o
; q) X) E$ Q  P0 t5)织机车速变化对耗气量有一定影响,耗气量随车速的增加而增加,但增加幅度不大。

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不管你信不信,反正我是信了。
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udbvkeje520 发表于 2016-12-29 09:22
5 Z3 l3 {) |' z& O9 W) o" ], ?顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下

1 l5 q! N6 S( M5 `: C' H谢谢啦!!
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