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许多空压机都出现过跑油的问题,在实际的处理过程中,发现大部分的故障投诉并非油分的质量问题造成的。那么,除了油分质量问题以外,还有哪些原因会导致油分跑油?我们工程师们在实践中总结出几种情况同样会导致跑油的原因,下面和大家共同分享一下。
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9 u3 @+ V8 z& |3 A 1.油气分离罐设计不规范
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3 V$ N3 \6 V# [! Q1 I* N% w& [ 有部分空压机厂商,在设计油气分离罐时,初级分离系统设计不合理,初级分离效果不理想,使进油分前的油雾浓度含量很高,油分负荷过重,处理能力不足,导致油耗过高。
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8 L5 f! g0 ~9 s/ y) W 2.加油过多
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加油量超过正常油位,部分机油随气流带走,导致耗油量过大。& i$ D" ]/ b0 P+ c# F+ ~. S
$ W3 y+ [8 Q+ }4 i; O 3.用气量大,超负荷低压使用9 }% k* F+ }5 I$ o2 H. l" X
/ z! l# ]) }' H9 N% \( Z 负荷低压使用是指用户使用空压机时,排气压 力并未达到空压机本身的额定工作压力,但基本能满足某些企业用户的用气要求,例如:企业用户增加了用气设备,用气量增大,使空压机排气量与用户的用气量无法达到平衡,假设空压机额定排气压力8kg/c㎡,但实际使用时压力只有5kg/c㎡甚至更低,这样空压机长期处于负荷运行状态,无法达到机器的额定压力值,导致耗油量增大,其原因是在排气量不变的条件下,油气混合物经过油分时流速加快,油雾浓度过高,使油分负荷加重,最终导致耗油量大。
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1 C3 I, u3 ~- U; c$ L 4.回油管路堵塞9 r3 l8 E4 C& ~. q. o
; c! a4 m! x* u' K& |" u- D 当回油管路(包括回油管上的单向阀及回油滤网)有异物堵塞时,分离后凝聚在油分底部的机油就无法回到机头,已经凝聚的油滴又被气流吹起,随着分离后的空气一起被带走。这些异物通常是由安装时掉落的固体杂质造成。: a$ a3 n) d! O9 K' e5 ^) g
+ ^. S! U/ G. a* t 5.回油单向阀损坏4 T8 z7 Q R4 L( D1 a0 y
% a7 }8 \. o( e$ ]5 r 若回油单向阀损坏(由单向通变成双向通),停机后油分罐内压则会将大量的机油通过回油管倒回油分内部,下次机器运行时,油分内部的机油将无法及时吸回机头,导致部分的机油随着分离后的空气跑到空压机外(此种情况常见于未装置油路截止阀和机头排气出口单向阀的机器)。
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6.回油管安装不当
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; s0 X% U. J8 ? 在更换、清洗、维修空压机时,回油管未插到油分底部(参考:距油分底部弧心1~2mm较好),导致分离出来的机油无法及时回到机头,积聚的机油会随着压缩空气一起跑出去。
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7.最小压力阀故障
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若最小压力阀的密封处有泄漏点或最小压力阀提前开启(因各厂家设计开启压力各有不同,通常范围在3.5~5.5kg/c㎡之间),那么机器在运行初期建立油气罐压力时间就会增长,此时处于低压状态的气体油雾浓度高,通过油分时流速快,油分负荷加重,分离效果降低,导致耗油量大。% h( C3 }" e+ e1 R. T. e1 x" P
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