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空压机“大马拉小车”的现象十分普遍,它有两个原因造成:
% }. J' [0 a! _& c其一,在选型阶段,工程人员所选的空压机往往均高于驱动负载的最大需求。
/ @: q( h8 y& Y- N$ g4 d' n其二,空压机应用的负荷本来就是变化的,而选择的空压机大小必须满足最大负荷,实际上最大负荷只是间断出现,而其他时间负荷要小得多。
/ _1 g$ J! j* [" R' P# \1 Q我们再来看其导致的结果和表现:
) N5 u, o% L3 m. c3 x绝大多数工厂的空气消耗量都是一直在变化,当消耗量降低时,空气压力开始升高,反之则降低,这个现象反过来也证明两件事:
# \( s6 F f" M9 {+ O. y0 K3 J第一, 空气压缩机容量必定是大于消耗量。7 k; x, M2 C+ v7 G- a8 H" x9 V
压力开关的低压设定必定满足工厂需求之压力值。
/ I V6 a9 y" [4 n第二, 压力开关的低压设定必定满足工厂需求之压力值。7 O3 G G3 d" f9 q7 `5 T
A、 传统空压机的两种控制方式
) A7 ?" a$ U4 W(1)空重车控制式空压机
; i' Y' i ]- ?! y空重车控制式空压机依据压力开关的高低压力设定作空重车,重车时排气风量为100%,空车时排气风量为0%,所以存在两方面的浪费:! B4 Z8 b; k$ o. h& |& F! n# Q
----压缩机空车时动力之消耗。
+ Y$ k5 F5 Y0 L4 G; E- @----超过低压设定值之动力消耗。- x* S& u; E/ W6 M, z4 a
空重车运转模式的压缩机运转在50%的空气消耗量时,压缩机将会经常在重车(提供最大输出量及使用最大电流)与空车(没有输出风量但消耗约40%电流)之间切换,如此是消耗了72%的全载电力但仅提供50%的输出风量,结论是损失了近30%的运转效率。(没考虑过压部分)
- v3 H1 D: X) m5 b(1)容条控制式空压机. {/ \# ^5 M0 A$ L& a1 G0 d; E7 e. A
当采用进气节流模式的压缩机运转在50%的空气消耗量时,压缩会限制50%的空气进入压缩机,如此是消耗了85%的全载电力但仅提供50%的输出风量,结论是损失了近40%的运转效率。 $ l5 q5 F r. _$ k% ?
变频式压缩机之特点、优点:
8 A& c% [0 k. U/ g 提供稳定之排气压力,有利于提高产品的合格率: @) T! [6 t8 d: E9 ]( `) P' o0 j. u8 i5 Y
提高马达功率因素
: `! P# n+ S7 P 降低启动电流,减少对电网冲击
% `9 ?/ b; q9 j" [1 ?9 m 压缩机压力精确度达0.1 kg/cm2以下。冰水机温差精确度可达0.5度以下。 注: 精确度系指FUZZY控制精度,不包含空车上限设定值。
! C: s5 ^* V& r: r, ]0 v$ D6 \- ^1 ~ 利用降低压缩机组转速比例来降低负载,节能效果100%。
+ H, p0 n7 ]* C" y 部分负载时降低转速使机组寿命延长。
: v7 A! Z; b) R* A 降低运转噪音,提供良好的工作环境。' N0 p! i3 z3 Y4 w2 E- Y- m! R
适用于往复式及螺旋式等不同型式之容积型压缩机。
7 ?0 K) x3 r8 f. V; g7 H: z V 齿轮及皮带等传动装置可省略,减少机械损失并降低成本,增加机体可靠度。: I# J* d" D% q4 j/ H" @* f
LED面板可显示运转压力,排气温度及设定压力。显示值可经由内部参数设定之。# d4 L+ p) T# d( [* h ^
设定压力(压缩机)或温度(冰水机)可视系统需求在面板上调整。0 n7 c# W( N$ e$ \ Q7 j; H6 u
使用变频器固有的软性起动特性,无起动大电流。! T: x3 ?1 Y, ~8 q0 J
多台运转时只需装设其中一至数台即可完全监控系统之压力(压缩机)
8 {# z0 S3 J5 k" `. L: h 特殊降载功能,提供最具安全及弹性之运转模式。# h; u6 e1 L1 D- {4 V* g
降低能源消耗和生产成本,提高产品竞争力,同时提升企业形象,获得同时也回报社会,利国利民。6 S3 Z: G3 b6 y; w1 M
★省电效益运转分析表★* o% x; T( y9 F+ c
, H5 l1 y3 P% A e; {' L/ v
压缩机台数 一 台 二 台 三 台
# M. z; ]6 x% Y负载比例80% 14% 25% 37%
- L9 [7 X Z0 i负载比例70% 18% 33% 47%7 V- a4 r* I5 _! l8 _4 I5 N
以55KW机组为例,加卸载6-8Kg/cm2 最低管网压力6.2Kg/cm2运行:250天/年 24小时/天 其中一台有空载,负载比率70%计:
7 N( e% o+ K' @4 L一台机组独立运行:年省电55860Kw/h' O4 ]6 q5 b3 V* ?5 i
二台机组并网运行:年省电61831Kw/h
6 x& O+ H9 p) J4 C0 o三台机组并网运行:年省电66681Kw/h) O+ D# ], S: {$ I9 O
通过以上分析,厂家通过空压机变频改造,一般可在两年内收回投资。.kongyaji001点com |
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