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一、空压机工作原理简述:
4 k/ \" ?, L! j 工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。
% Q( D" S `1 J 原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。 ( d% [' P6 T# y: ^
二、原系统工况存在的问题 : V) j& X* }. w* c" g
1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
, z- m+ h5 \/ \) x$ z8 M" ?+ v 2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
/ e2 X T' P U) S, h6 g' Y 3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。 # q) ~% p6 F/ w6 s
4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
( A; L( G* W; U/ }, g9 D5 g) d
: C' r: h% @4 H6 w( S变频改造方案: # A1 D' P8 X4 M' I
一、 节能原理及效果 : V8 V' J; U& X
我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。 # E- z1 J, B' ?3 t! H
采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下:
% W3 |1 Q$ S* c# Y(1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系,始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上;
9 F+ f8 w W& A2 U2 x i(2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗; * [. J8 u9 Q- O. r7 l% K) L
(3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。 % W& V8 w Z6 a' O' m+ r# ~
(4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款;
; h4 N+ j' L1 v$ I+ p x% Z9 V5 \(5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量; # p" [0 t' `* s/ c
(6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能。 ) u9 Z+ ~ p4 y$ @: B
(7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。
& q5 v6 x( |9 e" B2 q总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现"恒压供气"的目的,提高生产效率和产品质量。 # }0 Z9 b4 U. }) B1 } T& t1 S
& n/ e: Q' v! h6 U/ x5 ^
三、变频改造方案设计原则
7 h" s8 S+ |4 ~根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求: + D, H8 |: q6 h: V0 e, K! h3 d
1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。 * v$ u1 ~5 \' A$ Q8 |8 w, u
2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。 ) n! \" C+ G; }6 O; t
3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
! I* K$ G& N( y& h/ C( X 4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。 * k! y4 D3 |- N" A% \
5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。
' E( M0 b3 _: G 6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
( r' p1 O. g3 S 7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
* ]5 d" |2 A E; | 8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。
; c6 W9 t# I! O+ L* ^, j" g- a四、变频器的选型
8 N. N) R" y, F, m9 o 根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。
& S" O; s. n# }5 @' c5 X9 V* y 1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。 T/ X& i D- w' a7 H
2、系统设计了变频和工频两套主回路。 & c# Z' M; T$ Y( X% r- N
3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
5 z3 J/ {8 p. V: t 4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。
; ~% ]2 ~2 x) _! T/ u4 ]2 N 5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。
# ~2 Z5 Y) a1 \2 F8 {1 B. u 6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
$ V/ X5 r* I( X' W$ z# w 7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。
: E% @% \$ p! ]8 S4 x) h- l
# B# O, q% j8 B" |8 {% F. C: i" d% f五、改造方案原理
: I4 ]/ X! S( }! D! B 由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。
9 Q. w( i! q6 @" C S* p2 d+ ?/ V 反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
" r/ a, R9 G. Z& m" B( B9 l- ~- c9 R0 R3 z) U1 ]# B% \
六、空压机变频改造后的效益 . E/ N9 u! a" j: x; ]: S8 D. ?" L
1、节约能源
( P$ n# z* U w; c, p" H 变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。
6 G* g# f3 T; i& R+ V+ L 2、运行成本降低
3 j$ T: g0 I0 ]$ x9 X* Y& @ 传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。 0 R3 B, |4 J9 s( F( f
3、提高压力控制精度 9 n( c. v: y, C: y" d
变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。 , e# l1 G1 i3 p' y0 k# B0 G
4、延长压缩机的使用寿命 ; l8 B8 q6 h/ s, x/ \ G& q
变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
9 Z6 c/ W7 {0 Q 5、低了空压机的噪音
8 H5 K/ z7 U2 e: R+ O% u 根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。 7 N* O a& A$ m0 Z, ~
/ x% X+ K3 f/ R! U+ a+ O1 A
投资分析 8 O- o# W1 o0 y2 d6 z8 y8 \. ^6 z# ?
1、项目费用 5 W( X( s" C" Q _- l2 D6 _& V ~
空压机节电改造费用为:XXXXXX元
6 K1 p9 q7 r3 _* y2、投资回报分析 ) `/ h8 m( \* r7 y+ H2 c9 `
制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为: 2 H9 c$ N' D5 o
160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH ! N. [, {2 |7 Z* s
空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则:
1 x! y3 \ K5 n3 G$ B$ d% I空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元
1 w" i. N: K" {; W* `! H% m投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月
7 F) W! s6 g0 T节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。- Z2 e& f' d8 I1 E' }( s: s
1 Y3 Z* [9 ~! i8 ^6 v: r
结束语 2 D# @/ M: a! ]" {( m8 k
随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。
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