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一、空压机工作原理简述:
) K: E% Q+ ^0 }. a- a 工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。
9 `6 X' P, }, X7 W 原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
+ A5 H, N" i( X! A# I- ^7 a' r二、原系统工况存在的问题
' J: R+ R5 `5 l; |* Q; Y 1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
" |6 U: F2 }8 @ 2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
/ y' R' F5 y0 y' c. H 3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。 / f r3 n, d7 V* i. @
4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。$ H' i# m7 O9 I0 o% N: b" ~
' |! S: w3 f. i+ T6 m; c变频改造方案:
3 @7 M' L* b; t7 o7 s9 M9 {6 U' l; a一、 节能原理及效果 : L- R1 Z# M) `3 L8 i# F
我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。
% P5 n) r" E5 y# h. }采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下:
" {$ Y6 D/ C' q/ ?6 i& l(1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系,始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上; 9 Z4 o. K/ b3 u$ K
(2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗; ; b, D8 O# h: o4 B* q+ o
(3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。
, I% Y( e1 R. E0 t M(4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款;
' V" m5 M( ]2 [$ }+ X(5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量;
) N8 y* z6 a) s; ](6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能。
& J; t7 D( C: D Q(7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。 0 j9 b( s2 [7 \; B
总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现"恒压供气"的目的,提高生产效率和产品质量。
* L. E. `! A- y7 d7 T$ B) K4 l( P1 x & [4 {$ x! V- g* i3 Q% S
三、变频改造方案设计原则 " X" F8 q4 M* f1 A( p" L* A- H
根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求: " t2 r( f R2 f H" o
1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。 $ i) @7 X9 C$ e& |( |! c
2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
1 Q, W3 e# P; [. R& H# C; J 3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
' n6 h# `2 z% J6 O2 F 4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。 - F/ m9 I1 p+ k2 A- U5 K
5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。 6 _- h- P8 {# U% e5 s
6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。 ( _. L" B% J# a% `1 \; @) C
7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。 & V0 X. p3 m- T; j+ a
8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。
& Y2 X! e! L6 q- l( P四、变频器的选型 : |$ u4 O% c _, Y$ h5 g
根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。
( H+ H' S; q% e; Y# v# o; L 1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。 - L W' e- F4 u! V1 E* ^2 ]5 L
2、系统设计了变频和工频两套主回路。 " ?6 x% S* q9 a1 @9 G4 W" p7 g
3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。 4 J. U# N, J% g5 T4 A7 H
4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。
- N) X: I0 L) z6 I% I 5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。
, n' h- O/ w( L 6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。 `; I# l6 Q# y+ k* |, i7 ]
7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。
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五、改造方案原理 ) H ~/ u* B4 W6 m) N3 b
由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。 1 p f+ N7 O/ X- F ?1 w
反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
4 G6 u6 z% A1 `3 H# K0 Q8 E0 h: u8 g3 L
六、空压机变频改造后的效益
1 }+ x3 `' H. ?6 h6 Q! p 1、节约能源 5 J7 R9 O0 b b) `0 i% b- O
变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。
3 x9 r; u- y1 } 2、运行成本降低
0 d" T+ `) M5 j: k 传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
( m* R# T7 D) M* _0 j0 k. Z 3、提高压力控制精度
! V) m6 @( S. z% V 变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
# v# i _3 \0 K! G% b# N, V K 4、延长压缩机的使用寿命 . T$ s1 y& o' s8 M! Y/ O- ?5 S
变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 8 B6 e# X* R/ w# v1 e4 K
5、低了空压机的噪音 ! a+ v. k9 ~: b3 o+ R0 K
根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
1 k7 \" t0 a% d( S% n
: n* ^- L$ I7 F/ ?投资分析
; S' [$ }& Q# ~1 A4 e$ [% K' s* g1、项目费用
. I+ u" F2 T. O2 J% ^1 |/ H空压机节电改造费用为:XXXXXX元 4 O q4 p# g, W& X( q
2、投资回报分析
4 W% E' V* _9 R6 L8 B% J9 [; C, e1 r制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为:
# \( T Z1 w8 O/ u4 S1 `160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH 5 |1 D, A% `- t! P8 a2 S
空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则: . i3 m4 |$ t8 U+ l9 W7 o$ h) r
空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元
. K7 v1 F8 u( o( I$ q+ D# `投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月
" |/ n4 b. n2 ]# k; ?8 v节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。" e# g( ~* H# Q$ j! E
* R5 Y7 R- t8 A! m结束语
0 A/ S! W) a7 r& J* F8 t( R 随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。" o6 g7 ^* J. |- K: m% ?0 g
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