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中山螺杆空压机:隔膜压缩机轴瓦烧蚀有如下几种情况7 E! M9 \# _% t* `
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中山螺杆空压机:曲轴上的滑动轴承(俗称“轴瓦”)磨损现象是很常见的问题,这一问题很难避免,每个使用单位或多或少都会发生这类问题。造成这一故障的主要原因之一,就是曲轴轴颈与轴瓦之间未能形成有效的润滑油膜,导致曲轴轴颈与轴瓦直接摩擦。产生轴瓦磨损的原因一般都知道,可找出造成这种原因的起因却非常困难。下面是一台隔膜压缩机在测试期间轴瓦磨损的发生、原因的查找及最后问题解决的过程。
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一、中山螺杆空压机:隔膜压缩机问题的发现. x; Z0 v E, G
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中山螺杆空压机:压缩机装配完毕后,一般需作4h的机械运转试验。若空载试验没有异常,再接着做4h的加载试验。试验后,会将其拆开,检查一下气盘、油盘和膜片有无问题;打开曲轴箱上盖,检查连杆、曲轴有无异常,然后包装发货。此次,在试验过程中,除了油压从5.2bar(1bar=0.1MPa)降到4.1bar,其他没有发现任何问题。设备各种保护没有报警,隔膜压缩机机器转动也没异常声响。当拆下设备,检查膜片时,发现膜片边缘有些污物。当时认为,可能是油用了很多次,有些脏。可是涂一些污物在白纸上,发现污物里存在很细小的铜屑,不仔细观察根本不能发现。接着打开曲轴箱,发现油箱底有稍微大一点的铜屑。接着拆下曲轴、连杆大端,发现轴瓦已严重磨损,沿圆周磨损严重程度不一(见图1),(连接)十字头的一端烧蚀磨损严重。
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/ p5 }3 `/ s: _; z6 k& e0 M二、中山螺杆空压机:产生轴瓦烧蚀磨损可能的原因
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隔膜压缩机轴瓦烧蚀有如下几种情况。
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1)润滑油品质差。选用的润滑油质量等级、黏度等级较低,或不同牌号润滑油掺兑使用,造成全系统损耗用油的使用性能达不到要求。润滑油长时间、多次使用,可能里面混入了灰尘。由于油的清洁度较差,使润滑油道或油孔堵塞、曲轴轴颈与轴瓦之间未形成润滑油膜。中山螺杆空压机 u7 _9 p3 Y0 k4 V! C, z
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2)润滑油压力较低。如果全系统损耗用油压力较低,曲轴轴颈与轴瓦之间亦不能形成油膜。
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; G4 @, j3 I) Y; G7 f5 ~. r3)曲轴轴颈与轴瓦间隙太大或太小。间隙太大,致使润滑油压力较低,无法形成足够润滑油膜;间隙太小,油膜厚度不够或无润滑油膜。中山螺杆空压机" Y. B' S+ G& o7 i9 l5 _% @
5 d. q9 _" Z" h E# d4)曲轴主轴颈、连杆孔颈形状尺寸超差。曲轴主轴颈、连杆大头孔圆柱度或锥度差较大,均会使轴颈与轴瓦间隙断续或呈锥形,不能保证形成润滑油膜。
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5)曲轴轴颈表面粗糙度超差。表面粗糙度超差,会在轴颈表面存在许多金属棱峰,这会破坏轴颈与轴瓦之间的润滑油膜的完整性和连续性,金属棱峰直接与轴瓦摩擦,这会造成轴瓦磨损。中山螺杆空压机2 }; H' |" r6 i3 s- z# u5 R* r* L
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6)飞轮动平衡精度超差。动平衡精度超差会使曲轴旋转时产生惯性力,这能使轴颈与轴瓦配合间隙受到破坏,严重者使轴颈与轴瓦直接摩擦,造成轴瓦烧蚀。
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三、中山螺杆空压机:隔膜压缩机原因分析与判断4 Q% o' |6 p2 q7 I, _/ U
. ?; h. C# |$ N& S" F按上述情况逐一对照排查,分析找出问题的根源。
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$ b; x& h& p( l+ d" ]$ u2 e5 I9 Q1)应用的润滑油为壳牌得力士S液压油,黏度级别为ISO68,它是一种顶级无灰抗磨液压油。压缩机一直使用这种品牌的液压油,作为润滑系统使用的润滑油,并且多年来一直没有发生问题。在使用前,也特邀请壳牌的技术服务人员到厂,帮助分析探讨这种油的优缺点,适不适合作润滑油使用。最后得到明确答复可以使用,这证明油的品质没有问题。试验室,为了节省用油,做完试验后一般都将油回收放到桶里静置沉淀,下次试验再从其上面抽出静置沉淀好的油使用。这次使用的油有可能没有沉淀静置好,杂质没有很好地沉淀。或许多次使用里面混入了灰尘。这两种情况都有可能发生,将油的质量不佳作为这次故障的一个原因。中山螺杆空压机. j5 a; Y# n# @7 b0 `; u
2 W% n! w$ Y6 m# I, R2 M2)润滑油压力低。此台隔膜压缩机润滑系统油压力低压报警值为3.8 bar。图2为此台压缩机的润滑原理图,润滑油路设置有油压低压报警系统,如果试验过程中压力低,会有报警发生。而在整个试验中,没有这类事情发生,说明机器运转时,润滑油压力正常。 |
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