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空分设备安全防爆的措施 8 l" [+ A9 ^( R5 K7 V1 A3 Z$ ]
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来源:《化工安全与环境》 逢增禄 沈海8 h" v8 ~5 b8 u2 |9 j4 N( D
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哈尔滨气化厂空分分厂现有2套1万m3空分装置和1套6000m3空分装置,这3套空分设备都于1993年开始投产。自投产以来发生了2起主冷凝换热器爆炸事故:1994年11月19日,1#空分发生主冷微爆,1996年7月18日,3#空分发生主冷爆炸,致使主冷和上塔报废损失惨重。为了吸取教训,单位对2起事故做了认真分析,并根据实际情况采取了一系列安全措施,有效地杜绝了空分爆炸事故的发生。
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1 加强原料空气质量的监测
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空分设备的原料就是大气,大气质量的好与坏,直接关系着主冷液氧中碳氢化合物的含量。由于分厂空分设备所处地理位置欠佳,和造气、净化、甲醛三个分厂相邻较近,当风向变化、气压下降时,空分厂上空的空气中碳氢化合物含量就会上升,液氧中碳氢化合物的含量明显增高,因此分厂建立了一整套监测制度:
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(1)对大气组分进行定期分析。
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(2)随时掌握风向,及时调整吸附器倒换频率,积累液面大量排放液氧。
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(3)其他分厂如有不正常排放时,空分分厂及时加强液氧的分析和监控。) e- ^5 ~' X2 D" u/ z! D
8 Q* h; G9 a: Y. @ 2 严格加强空气压缩管理6 _9 A% A3 t$ c+ q! A5 q% G' Q
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(1)吸附的空气经过袋式过滤器滤掉杂质和灰尘,确保空气压缩机(以下简称空压机)吸气干净。
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9 M7 B3 v" w. z (2)空压机虽然采用透平油润滑,但是为确保空压机出口空气不带油,严格控制油压,及时检修油密封器。因为油脂是液氧中可爆物质的一种,杜绝油脂的带人就增强了空分的安全性。建立每周分析1次压缩空气油含量制度。 I: T1 P, U0 ?; a! x( a
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(3)完善空压机各项报警和联锁。保证发生故障能及时报警,另外空压机设置了防喘振放空阀,当发生超压,放空阀及时打开,确保压缩机不喘振,在空压机出口管道上设了安全阀,对安全阀每年校验1次,确保灵敏。
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3 o; _1 a' w1 X# @* x 3 加强空气净化
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9 B8 ~6 d0 l9 x2 @) h2 e: s' z (1)空冷塔采用单独的新鲜水冷却,确保空冷塔用水清洁、无油。) B8 ~9 W* l2 e% y) @' Q( ?
0 |; C7 a6 x, K7 ] p5 k (2)空冷塔设有高低水位联锁,杜绝水带入板式换热器,避免板式换热器发生冻堵。6 }( \$ Y/ i) U: z
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(3)根据出空冷塔空气的温度随时调整冷却水量,降低压缩空气温度,减少水分进入板式换热器,提高了板式换热器对水分和二氧化碳的清除效率,提高了自清除能力,减少了二氧化碳和碳氢化合物带入分馏塔。: M# }/ w7 s8 U! T y2 H6 [: z
! K Q9 L/ b' M. A3 |9 | 4 强化深冷分离安全关% |- s9 }7 U) r* P
! W/ n3 s Y; y& H8 f6 w6 d: F (1)采用全浸式操作,控制主冷液位在2500~3000mm,使主冷、蒸发器处于全浸液氧中,防止碳氢化合物的析出,防止液位波动发生碰撞产生静电,减少产生爆炸的危险性(固体乙炔所需起爆能很小)。
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(2)连续排放1%的液氧和定期从吹出阀大量排放液氧,防止碳氢化合物的聚积,也排放掉了大量硅胶粉末,外售液氧可以带走碳氢化合物,也是保证主冷安全的一个重要措施。
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(3)及时更换液空吸附器和液氧吸附器中的硅胶,增强吸附器对液空、液氧中碳氢化合物的吸收效率。严格执行吸附器再生制度,若发现空气质量变差或液氧中碳氢化合物含量上升时,增加吸附器倒换频率,增强脱碳氢化合物的能力。在操作时要精心细致,防止硅胶破碎并带到主冷中堵塞局部通道,造成液氧流动不畅,导致碳氢化合物浓缩,并在主冷通道中积累。
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(4)采用液氧泵强制循环,使液氧在吸附器中流动加速。
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(5)制定了严格的分析制度。主冷液氧中的乙炔要每天分析1次,主冷液氧中的油每周分析1次,循环水中油每周分析1次。氧气和氮气每小时分析1次,空气露点每班分析1次。如果发现有异常,增加分析次数,随时监控,确保装置的安全运行。确保空分设备良好接地,每年测1次接地电阻。# Y6 D9 H- N2 Y& f; ^5 P
; \3 |9 B. K+ a- \- s (6)空分设备每运行12个月停车进行全面加温1次,彻底清除碳氢化合物和油脂。0 K9 k/ v5 Z; N/ ~" w: C* h1 [
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采取上述安全措施后,该厂空分设备已经稳定运行了7年,确保了各种气源的安全供给。 |
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