- 在线时间
- 8 小时
- 经验
- 71 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2019-4-26
- 注册时间
- 2008-4-15
- 帖子
- 11
- 精华
- 0
- 积分
- 271
- 阅读权限
- 20
- UID
- 20374

- 威望
- 2 点
- 经验
- 71 点
- 积分
- 271
- 帖子
- 11
|
具有高速旋转叶轮的动力式压缩机。它依靠旋转叶轮与气流间的相互作用力来提高气体压力,同时使气流产生加速度而获得动能,然后气流在扩压器中减速,将动能转化为压力能,进一步提高压力。在压缩过程中气体流动是连续的。透平压缩机是在通风机的基础上发展起来的。它广泛用于各种工艺过程中输送空气和各种气体,并提高其压力。
E R* S+ v) v& I/ @. s% P- n 透平压缩机的振动是压缩机设计制造、安装和运行管理的综合反映。也就是说,导致或影响透平压缩机正常运行的内部和外部因素有很多,而众多因素反映出的就是振动。振动的原因设备检修找正安装后启动,由于机组启动电流大,瞬间扭力也很大,造成电动机有微量位移,机器在对中后走调的情况下运行,振动就会很大。空气中带有腐蚀性气体的冷凝水造成转子、气封、扩压器、碳钢空气管道等腐蚀十分严重,产生空气涡流的振动。管道氧化物的被冲刷造成转子平衡破坏,振动激烈,会导致设备损坏。频繁开停车对机组振动也有影响。由于生产平衡或机、电、仪故障,压缩机被迫一年中开停多次。停车时会把积在转子上的尘土或其他氧化物不均衡的脱落,破坏转子的平衡 2 L& Y7 |2 @/ H- g4 E$ J8 S# N
3 H8 I5 Y2 N4 \0 ? 1 原先在安装时电动机和大齿轮的同轴度完全根据设计要求来校正。由于机组启动电流大,瞬间扭力也很大,造成电动机有移位感。根据气温,设计要求安装时径向轴向误差允许在±0.02mm,我们严格照办。机组运行一段时间后再测,明显测得轴向无变动,而径向的水平方向走动了0.18~0.20mm左右。这说明机器在对中后走调的情况下运行,振动就会很大。; C1 k( u H7 F. |
, i% R( [0 R5 J+ }+ [6 V% W4 m 1.2 空气中带有腐蚀性气体的冷凝水造成转子(尤其是3~4级)、气封、扩压器、碳钢空气管道等腐蚀十分严重,产生空气涡流的振动。管道氧化物的被冲刷造成子平衡百战不殆,振动激烈,因此而被迫停车,此类事故已发生两次。
& ?8 _ U1 L# L. K& a& a9 i! W1 g4 A# K4 {* t& ^
1.3 频繁开停车对机组振动也有影响。由于客观条件不允许或机械故障被迫一年中开停多次,使转子平衡被破坏。停车时会把积在转子上的尘土或其他氧化物不均衡地脱落,破坏了转子的平衡。
5 u$ K5 n! i6 a4 L' l, }8 m0 ?' i8 B: j+ K& t" l; _
2、检修后的振动! ^: k% @+ x$ E$ N( K/ y
& x# Q) q- b8 F/ `
2.1 齿轮偏载造成工频振动。透平机的转速很高,1~2级转速为15200rpm,3~4级为19200rpm,因而齿轮的精度要求也很高。保持较高的齿轮接触面很重要,在静态下检查齿轮接触面无法得到动态的实际接触情况,我们的做法是在静态下使接触面不低于85%。其中一台机组在检修时发现齿轮接触面差,一只新齿轮只运行两个多月就严重点蚀和大齿面剥落(一只大齿现价30万元左右)。机组振动很大,齿轮的损坏就呈恶性循环,难以挽救。
2 k4 j9 p" U% `& i+ w' g
- _ e! @, B) j( {6 X1 p( h3 u F 2.2 油膜涡动引起的低频振动。轴承中的油膜在转轴和轴承间运行起着盗运和润滑作用,如轴承稳定性不好,会导致油膜半速涡动。我三透平机转速为19200,约在10000左右产生低频振动。低频振动产生与转子工作转速不合拍的激振力,对转子和轴寿命的影响程度超过工频振动的影响,它使转子振动总量增大,这历来被人们所禁忌。如低频值是工频值的105时,就应引起重视。我们原有的机器低频值大于工频值的5%,已造成严重后果。轴瓦的锡基合金多次剥落(其实是撞落),被迫停机。2级转子振裂落掉一块(累计运行了13442小时),约1.5mm2,3~4级转子轴头振断裂(累计运行11000小时)。更换两根转子要工几十万无,还直接影响生产。
/ r2 j* C) Z. x% S' K1 u+ C
, Q3 S3 o; j# _6 L3 c/ R; U二、消减振动的措施5 i k8 M! O" R6 i r
( B4 j0 i2 g! c2 m" I: U 1. 采用不刮削或少刮削轴瓦
! C/ C+ b( ?7 H" L/ I& @+ f
O+ Y5 W1 u K, D, @7 M 轴承是引起振动的关键所在,透平机的轴承(尤其是齿轮式压缩机)是解决三轴平行(水平方向和垂直方向)和轴交*度的根本。轴承若选得不当,会造成整机振动激烈,齿轮使用寿命缩短。同时瓦背与轴承座接触面的保证和轴瓦与压盖过盈量的恰到好处,也起着重要的保证作用。轴与轴瓦的接触,并不是传统上的认识,并非要达到60%。理论和实践证明,轴和轴瓦应是接触一条线,才能形成供液体润滑的油楔,但前后接触必须均匀。6 j5 M& j9 y. J6 A; C
T8 B8 T! q+ l& x; V+ v 轴承传统刮削工作效率低,质量行不到保证,检修工人劳动强度在,本科生低。我们大胆采用不刮削或少刮削轴瓦,也就是说从整体提高加工精度,使椭圆轴承大机床上加工成型,从而保证了透平机轴承的牲要求,也是消除油膜半波涡动的最好办法。可怕的半波涡动消除,机组安全、稳定、长期运行得到了保证,从而保证生产,降低备件消耗,大大减少检修工时。3 d- X7 M+ r4 u5 u
+ h3 x3 j" k* L2 w
2. 操作管理对振动的控制+ H, ?9 M( @* S* P3 C+ ^
( n9 l" k/ m* l: g 透平机一般情况开车时各指标正常,振动值不大,在长周期运行中变化不会太大,也不太可能造成机组的振动加大。但油温控制不理想,也会造成机组振动加大,出现异常。油温作为开车联锁的条件之一,在正常运行中,油温的稳定也能保证机组安全、稳定、长期运行。
3 V- j( e" }+ G* E
4 I4 F8 y- T% I) }! m 油温度控制在40℃左右为最理想状态,因为回油温度一般在50~55℃,通过冷却可达到理想的油温,帮操作工要根据天气的冷热,早晨、中午、傍晚、半夜不断地调整油温,稳定油温,这样可对机组减少工频和低频振动。
3 p" e+ x3 A+ L& d; ^% o: b* K
三、监察分析+ \; Q* a7 E! C$ e+ Q9 H
7 w& a y, P2 e! T3 B8 E( ^0 i 1994年12月,我们对三台H200透平压缩机配置了微机监测和诊断系统,在线动态监测机组的温度、压力、振动、流量等参数,用计算机才行数据采集和数据处理,实现了机组运行监测、信号处理、故障诊断以及机组历史资料管理等功能。
: ]. F8 k$ e5 l. I6 \0 z. r9 h% F. r. J2 K5 f
1. 动态监察系统功能
6 W+ C2 ^2 B! u' m3 L3 L: H, c6 s3 A/ v7 h9 ]
机组运行监察,对空压机模拟测点信号,进行计算机实时监测,并有集中参数显示、小型显示、模拟图显示。* B' O9 q' @3 S1 Q$ t" z
1 v8 C. s9 B2 ~& O& x9 D
2. 机组故障诊断5 a# d) _3 h2 `5 R, `
) \" \0 C, [6 N6 R% } w" j% h
在频谱分析的基础上,利用模糊数学方法,根据其他信号变化的牲,对机组故障进行诊断。可诊断的常见故障为:转子不平衡,轴承座松动,箱体、支座松动,油膜涡动,油膜振荡,气流脉动等。
, t. |; z8 _$ w" O. F1 i8 i! k
3. 机组历史资料的管理与检索* K' J( e, x4 Q$ y1 p( r# ~! A) C, M
* U" Q2 i; `5 w6 {& B- i, L
对机组历史数据保存一个报警事件,可保存十次报警事件前五分钟的追忆数据。可保存一个朋内每天每个通道每一小时的数据,并都可打印、制表、输出。 |
-
总评分: 威望 + 2
查看全部评分
|