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+ J5 ]: k3 M' c" e* Y 1.能耗分析
* f9 M6 f5 K9 Z. N一般来说,加卸载控制方式使得压缩气体的压力在PminPmax之间变化。Pmin能够保证用户正常工作的最低压力,又叫最低压力值。
# u; d* f0 O" Y) L
' J- q9 a6 `& h$ g' v: JPmaxPmin换算关系如这个公式 max=(1+δ)Pmin 1其中的参数δ是一个在10%25%之间的百分数。当我采用变频调速技术实现可连续
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调节供气量时,那么管网压力就会一直维持在最低压力值Pmin附近。
& V7 N# p6 q7 ~通过这个信息我可以得知在加、卸载供气控制方式下的空压机相较于变频系统控制下的空压机,主要在2个部分会产生能量浪费:! F6 X+ ]( X. X: m1 E( X
1空压机在压缩空气的过程中,压缩空气的压力超越了最低压力值即Pmin所消耗的能量,压缩空气的压力达到Pmin后,原来控制方式
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导致了压力会继续上升到Pmax为止。那么这一过程就会向外界释放很多的能量,导致能量的大量损失。
+ Y% R7 d# w) V. _当高于Pmin气体在进入气动元件前,其压力经过减压阀减压后,压力会降至接近Pmin位置。这一过程同样会消耗能量。
$ N9 ~/ N B6 W) A2 Y0 ?- t/ Y V2 i2卸载过程,由于压力调节方式的不正确所消耗的能量
) J; n; q: m4 u一般来说,当压力达到最高压力值Pmax时,空压机主要通过以下这个方法来降压卸载:关闭进气阀使电机处于空转状态,同时将分离' x/ I9 X, j$ h6 y
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罐中多余的压缩空气放空。这种方法导致了大量压缩空气的白白浪费,会造成很大的能量浪费。关闭进气阀使电机空转虽然可以使空. ]( w' b" g6 t. A. F% g& \
4 h* s. O8 @8 P) P7 X1 ?压机不需要再作功,但空压机在空转状态下还是带动螺杆做回转,这样,空压机卸载时的能耗大概占到空压机满载运行时的15%20%简" }2 v( r" J3 d( d5 Y
( d& f0 l& G3 Y, H4 P
而言之,该空压机15%时间处于空载状态,作无用功。因此我知道当空压机在加卸载供气控制方式下,空压机电机有巨大的节能潜力
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2.进气阀和放气阀的问题
! f& A0 z( Q9 U. v/ R2 e1使用机械方式调节进气阀时,使得供气量无法连续进行调节,当用气量不断产生变化时,供气压力就会不停的发生较大幅度的动摇
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$ O/ j/ b5 R0 ^& t! V。另外用气精度达不到工艺要求。然后频繁调节进气阀,会加速进气阀的磨损,进而影响空压机压缩空气的质量,增加维修量和维修9 R. r) ~6 v) N. o1 R
$ Y! ]* M6 T/ y& V2 S成本。, R& e9 M! A, _9 u% O5 e( M
2频繁开关放气阀,导致放气阀的耐用性下降,最终也会影响压缩机的正常工作,给生产带来损失。8 }! C$ x+ f B7 d
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- V( o" b% n0 ^, h! g本文章由 .bbxmysj点com 蚌埠鑫贸压缩机制造有限公司转载提供 联系电话:13855269501 吴经理 |
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