- 在线时间
- 5 小时
- 经验
- 173 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2017-1-4
- 注册时间
- 2016-12-5
- 帖子
- 18
- 精华
- 0
- 积分
- 314
- 阅读权限
- 30
- UID
- 587498
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 173 点
- 积分
- 314
- 帖子
- 18
|
/ J7 `" A5 ?" V" V& C0 P/ r, C
降本增效是企业永恒不变的主题,纺织企业是耗能大户,用电成本是其主要成本之一。对于喷气织造厂而言,空压机用电又占到整个织布用电成本的70%以上,因此,喷气织造厂节电关键在空压机。我们通过对喷气织机空压机用气量、引纬工艺及设备状况等进行研究和调整,在喷气空压机节约用气用电方面取得了明显成效,现介绍如下。
$ J( ?( c/ r. F# L# p( d9 I# X9 b+ ^: Q
1、空压机用气现状2 J+ D9 }: x- Q" |$ z; b' E
, G/ q0 C- s3 T P$ X# ?0 {江苏双山集团股份有限公司现有喷气织机256台,与之相配套空压机有:60m3空压机2台,27m3空压机1台,23m3空压机2台,48m3空压机1台,43m3空压机1台,41m3空压机1台,6m3空压机1台,共计331m3。 q% q' I2 m1 |# |5 O7 a3 [
& j; B; z% v5 P( k
其中棉纺厂及浆纱与整经用气48m3,喷气织机用气233m3,折合到每台织机用气0.91m3/min,备用空压机用气50m3。每月空压机用电高达1.2×10(6次方)kw•h,占公司织布厂总用电量的71.5%。另外由于空压机产气量受室外温度影响较大,现有配备到了夏季,由于室外温度高,空压机产气量下降,备用机全部工作,空压机所耗电量更高。
. q! ]: x+ `' b6 e; N; r
0 C/ \4 w( m! i: D- J# H: S针对这种情况,我们对喷气织机用气进行了系统分析,并采取了一系列技术措施,以降低用气量。
% s9 X+ g# ]$ V5 I5 m% q' b& W2 w# K' T
2、主要技术措施
0 a: ^; o7 ~. N4 `
/ P$ a1 J% C# t! k1)供气压力# u4 ^( P3 z7 r2 v$ r0 Q% g2 j
$ \* a( o8 ^5 ]4 N( N
喷气织机空压机供气压力一般要求比喷气实际使用压力高0.15MPa以上,许多喷气织机生产厂家在说明书上也这样要求,认为这样可以保证机台气压的稳定。为了达到这一要求,空压机气压须一直保持在0.60MPa左右。通过对品种结构分析,结合气压的实际使用情况,同时通过对设备与工艺的调整,我们发现只要加强管理,注意气压及引纬工艺的调节,供气压力比使用气压高0.05MPa~0.1MPa就完全可满足织造要求。
2 p2 ~" t: u- w4 Z9 F2 D+ C( Z L" r( \# \
为此,我们将供气压力降至0.55MPa,供气压力的降低为少开空压机台提供了条件。表1是调整供气压力前后的用气情况。
( ~( V3 U0 |! q4 P% J
, R \7 M4 W$ n3 k2 h从表1可以发现,随着供气压力的下降,空压机供气量由原先233m3/min降至227m3/min。这样可以少开1台6m3/min空压机。: K: U+ ~6 [, \% H4 X
5 B. u8 V) s+ t2 |/ ?4 J. l$ _( X供气压力降低后,我们对256台喷气织机的效率与织物质量进行了跟踪统计,织机效率基本没受影响。但统计中发现,降低供气压力后,个别机台织造特种纱线品种,如纬长丝类织物时,纬缩疵点有所增加。为此,我们对机台气压及引纬工艺进行了适当调节,采取凋整开口时间、综框高度及开口状态等措施,解决了这一问题。
( j1 g1 j& Z6 n# a+ U# Y. i
7 j5 h: K) o4 k( O9 E5 r2)主喷嘴芯直径
( f+ X9 X$ h' g+ d
3 H. Y6 Q9 G) s: |% `$ m! P4 w在喷气织机上,主喷嘴担负着将纬纱输送至异形筘槽内,并使纬纱从静止加速到纬纱所需飞行速度的重要作用。喷气织机主喷嘴芯孔径主要有1.5mm、2.0mm、2.5mm几种规格。在其他条件不变的情况下,我们对不同孔径主喷嘴芯织机的纬纱到达时间进行了检测,检测结果见表2。
0 E: U% ~, ^: o4 {- s% \6 [1 o
) d g g0 ~7 G# D" X! {+ U9 X由表2可见,同样的气压条件下,主喷嘴芯孔径越小,引纬速度越高,纬纱到达时间越早。采用小孔径主喷嘴芯,有利于降低机台气压。为此,我们将原16台ZA205i型双喷喷气织机大孔径主喷嘴芯(2.5mm)全部改为2.0mm或1.5mm,使这些机台所需空气量有所下降。另外,通过跟踪我们发现,这些机台更换主喷嘴芯直径后,由于气压及引纬时问与原来相比调节空间变大。不但织机纬向停台明显减少,织机效率有所提升,而且布面纬缩疵点也有不同程度的改善。; U( Z/ ?7 o9 {; f* f, M7 ^
S3 I. X& Q& @5 G2 O3)辅助喷嘴飞行角
/ a0 O/ ]( y+ ^0 Y% `$ i9 N# u. h) I) p0 V1 t8 m
在喷气织机上,辅助喷嘴不仅是喷气织机进行引纬的关健器件,而且耗气量也很大,其用气量一般占整个喷气织机用气量的80%左右。因此,辅助喷嘴引纬时间的选择对整个织机节电节气至关重要。为此,我们在喷气织机上,对辅助喷嘴引纬工艺进行了大量对比试验。采用流量计对机台词整前后的耗气量进行了检测,结果见表3。3 B9 c' K Q% _4 D4 O
3 ]3 i3 i0 i9 C5 w3 M/ [* l! z
从表3可以发现,在主喷嘴与辅助喷嘴压力不变的情况下,辅助喷嘴飞行角适当变小,对纬纱到达时间基本没有影响。辅助喷嘴飞行角越小,耗气量越小,合理选择辅喷引纬工艺可实现节约空压机用气用电的目的。我们使用闪光仪对不同纱号飞行状态进行了检测,根据检测结果将辅助喷嘴飞行角规定为:中粗号纱70°,细号纱60°,弹力纱与化纤长丝纱80°。但在具体进行辅喷飞行熊凋整时需注意,尽量将辅喷开始时问延迟,辅喷结束时间可适当延迟,尽量不要提前。在织造弹力纱与化纤长丝时,最后一组辅助喷嘴时间需适当延迟。通过对调整后的机台进行跟踪发现,只要调整时遵循上述原则,辅喷飞行角适当变小后,对织机效率与织物质量基本没有影响。
9 _! d! Q! u5 u- e- \4 |
; ?) X3 e7 i; j) ]; V! A: A+ O采取上述措施后,原先256台喷气织机要供气227m3/min,每台车需0.886m3/min,现仅需217m3/min,每台车需0.847m3/min。为此,我们关掉了1台60m3/min空压机,只开备用27m3/min空压机和23m3/min空压机即可满足要求,从而有效减少了空压机的供气量,节约了能耗。
0 G8 c8 C* u: A9 k# \/ j8 I: n3 D, y
4)辅助喷嘴压力
+ F7 d$ B- S3 B1 u/ O0 e1 S
, l0 Z2 D: O6 m1 u% A1 \' [除了飞行角对用气量有一定影响外,辅助喷嘴压力对用气量的影响也不容忽视。我们用流量计检测了辅助喷嘴压力对用气量的影响,检测结果见表4。 J0 \+ h# A& L; }4 k
7 u" w; Z2 R) q6 I
从表4可以发现,辅助喷嘴气压大小对用气量大小影响也较大,辅喷气压越小,耗气量越小;同时辅喷气压的变化对纬纱到达时间影响极小。为此,我们要求在保证纬停及质量的前提下,辅喷气压必须调至最小。规定辅助喷嘴气压必须比主喷气压大0MPa~0.1MPa,织造个别品种还可将辅喷气压调得低于主喷气压,尽最大可能降低机台耗气量。
! v4 m6 Z! n1 C
3 R: X, N5 c4 N4 b7 ?- Q5)车速对用气量的影响
- i3 _5 s7 E* }; n) _; g2 s, ^6 L; T0 i2 F0 l
除了主辅喷嘴气压及飞行角对用气量有影响外,车速对用气量也有一定的影响。我们在保证主辅喷嘴气压及引纬时间不变的情况下,通过流量计检测了不同车速情况下机台的耗气量,检测结果见表5。
# f6 N3 j, Z4 M. |! P' a, r
* |! C! u% e! I从表5可以发现,随着车速的增加,耗气量也有所增加,但由于车速的增加只是增加了喷嘴的喷射次数,而每组喷嘴的实际喷射时间并未发生多大变化,因此用气量增加的幅度并不太大。当然车速增加后,纬纱到达时间会越来越迟,因此,必须对气压或引纬时间作适当的调整,否则会增加纬停、影响到织机效率并且易出现纬缩疵点。从综合效益角度来讲,车速宜高不宜低。
2 V7 ^% T K w5 |( P* z f- S! b/ z( t4 v- b1 K0 C3 @
3、经济效益8 h5 o2 ~( s, e+ p( P* J
2 A. g& k" V* l4 O% _! I
综合采取上述措施后,256台喷气织机所需空气量由原先233m3/min降至210m3/min,节约23m3/min。平均每台车耗气由0.91m3/min降至0.82m3/min,可以少开1台23m3/min空压机,每月可节约电费约5万元左右。
5 @6 f- x0 t" z2 l/ I( d& x# s" A$ Z, G% D
4、结论
+ D1 h8 W0 x& }$ @! F& |4 I' r! s! X4 z# m- L" _! [
1)空压机供气压力应结合车间品种结构进行合理调节,适当降低空气压力有利于节能。. G* c+ P, B+ J
3 E; r! H0 w3 L' R" o) \2)选择合适的主喷嘴芯不但可以节约用气量,而且有利于降低纬向停台及纬缩疵点。
2 S3 N! m9 G+ p6 Y* @- z' n: J
- A" z& ` [& {* i l3)辅助喷嘴飞行角的变化对耗气量影响较大,飞行角变小,有利于减少耗气量。进行辅喷飞行角度调整时,需注意方法,以防止对织机效率与织物质量产生影响。, b& p4 m' F. k
/ N# g3 l5 F- a9 l4)在不影响织机效率与织物质量的前提下,辅助喷嘴压力尽量调至最低,这样有利于节约用气。9 f4 \5 H4 _1 w& r Q, G$ D8 j+ p
; c5 H! m: X w( T: I
5)织机车速变化对耗气量有一定影响,耗气量随车速的增加而增加,但增加幅度不大。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|