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一、空压机工作原理简述: 7 m2 [# ?) x C2 Y. q) g e6 `! J
工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。 - h9 `2 _; Z; E5 |' {
原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
3 t5 s) |; n- D! D; b" W. l7 Y二、原系统工况存在的问题
3 p( b+ B1 _8 p, u ]! y, J0 ? 1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
8 |% B3 e5 h: E, [% p 2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
6 W L: s9 [) o1 W$ I$ [8 c0 d' P 3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
2 B# T6 | j$ e- m; \7 V8 K, Q 4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
" C. w% C9 z% W! G8 K) O- O
/ L, i9 y# n: n+ s: i% ]5 ^变频改造方案:
! l8 k5 k+ A/ ?. n* k1 ]- z一、 节能原理及效果
2 d5 h h4 n& u/ W6 ]我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。
- o3 l- C% Y4 w' J1 g- Z采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下:
- m/ d0 s5 M$ n7 Q ^" W(1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系,始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上;
0 P7 l. A( W% S; k) I; v4 e(2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗;
\- g3 }6 ?( ^ Y k# h) W(3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。 0 ]$ R( t# ^; e# ?( b. s, G% E& h: @: r
(4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款; ) Y5 B2 @& p5 x; Y3 n1 }/ O+ E
(5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量;
* m5 x2 `3 I- C! ^(6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能。 / R k7 I& E& M$ \1 _; z
(7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。
" A; a' r$ J0 A, W$ F0 s/ Z9 q总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现"恒压供气"的目的,提高生产效率和产品质量。
8 w1 [( W4 [) t( c/ L' {! `
B. ^" }2 I9 [! ]% F x& ] ]% P三、变频改造方案设计原则
1 x/ Q J) r+ t2 W7 o, ]. u# ^. Z根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求: ' K, L8 ` L9 j$ b: N1 k
1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。 3 g; a+ Y6 k, A- o
2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。 z; W% S9 I6 e8 v
3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
* ?1 V0 |8 o* L6 O) h( x 4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。 4 t2 g, S, F4 }+ @ X- x5 i, c
5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。 0 i: j5 c" s9 X7 J* G( m
6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。 4 D2 v+ T) S% c3 S* K
7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
! G! y, g! ^/ e* o 8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。
% t( Y! T- S, n8 K# \ D4 Y' B1 V四、变频器的选型
! k$ w( _- }, V5 ]+ R4 I 根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。 ) C# w# ?; K4 f7 ^) e
1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
" t1 T- s# \+ u* s, e 2、系统设计了变频和工频两套主回路。
$ Z2 H& t" z4 _7 f 3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
# p" v8 s5 ]0 @: ` 4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。 7 o0 r( ?4 @# b, s$ A7 s
5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。
" p4 I x& e6 C) E# V) d8 X; } 6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。 - x: ]" O! Q5 p/ i
7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。
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% `4 P' f* }5 y# F, d/ ]& ~五、改造方案原理 1 G1 N& j3 a3 g0 T7 l
由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。 4 b- g7 S, h# h# o" A9 y$ o- ?
反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。7 V3 H) D, k% M' i7 F
8 @/ d; d/ _2 _( O, z: g2 J5 j六、空压机变频改造后的效益 * K, J) }3 q" g
1、节约能源
. f, ?$ U8 Z$ ~% e: D e0 N% f 变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。 3 Z5 T# W+ x. r# p e8 T) A2 s f
2、运行成本降低 4 v) z& D# F; h( \! H0 r
传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
+ E; V7 P( X5 s+ [7 V/ y/ f, M' K* q 3、提高压力控制精度 : i' u# a3 I0 p, ?- T
变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
. ^4 l7 a1 e# @& K! Q5 A 4、延长压缩机的使用寿命 1 _2 ]5 {, H; i9 Q3 m
变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 % o4 P, T2 j- p$ J/ }
5、低了空压机的噪音
8 N! c" ^0 s& ]9 V: I* r( W* s 根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。 7 V, d/ @1 ]9 X- `# h) V3 ^# |
) m$ J/ N2 a5 F. y A9 @投资分析
7 b8 T6 G% [; u1 n, X A ?1、项目费用
$ t4 X+ j$ Q1 R0 ~4 B6 x空压机节电改造费用为:XXXXXX元
, C9 J, M3 T0 z% {" f2、投资回报分析
& o+ s; x" e# Y; e制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为:
/ @1 v9 [# r ?8 L0 `; k! j# S160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH
. n9 M1 ~8 \. p) Q( ]- j空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则: # `* C9 T$ z( x) I# D/ i
空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元
! l! F( T0 h5 J投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月 4 F; l% Y5 o/ J; O) [- W9 v j
节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。
9 C6 T3 K( X, ?' L. C$ I6 K0 D/ V8 G! o& Y
结束语
: `/ K: D: m& K" b8 u! Y9 E! l4 p y 随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。
2 O6 H: r0 [% G& V! \/ }( ` .kongyaji001点com |
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