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& h' \. K6 l" z! A9 ]/ m5 [# q 1.能耗分析
1 K2 q8 Y& u9 f4 }* m一般来说,加卸载控制方式使得压缩气体的压力在PminPmax之间变化。Pmin能够保证用户正常工作的最低压力,又叫最低压力值。
3 i. @8 d- \4 B4 a/ w! w5 x s6 @( A" X2 x0 q. \$ H
PmaxPmin换算关系如这个公式 max=(1+δ)Pmin 1其中的参数δ是一个在10%25%之间的百分数。当我采用变频调速技术实现可连续: x& S( {* L9 o. n& H
( Q8 A/ g# k# D- e调节供气量时,那么管网压力就会一直维持在最低压力值Pmin附近。* h, c) F% K! h- h
通过这个信息我可以得知在加、卸载供气控制方式下的空压机相较于变频系统控制下的空压机,主要在2个部分会产生能量浪费:
3 ~( A4 B4 m& ]7 O8 @; B. p1空压机在压缩空气的过程中,压缩空气的压力超越了最低压力值即Pmin所消耗的能量,压缩空气的压力达到Pmin后,原来控制方式
# g) r+ C) _/ ]$ {8 B- K$ c; Z3 f8 U9 g* ~" x* l* P5 N/ b4 r
导致了压力会继续上升到Pmax为止。那么这一过程就会向外界释放很多的能量,导致能量的大量损失。
7 O& h6 l- F' K v( \$ C当高于Pmin气体在进入气动元件前,其压力经过减压阀减压后,压力会降至接近Pmin位置。这一过程同样会消耗能量。
6 \' {) \) Y$ r% o# { e2卸载过程,由于压力调节方式的不正确所消耗的能量
% W/ G' N! j! N: |" t0 N一般来说,当压力达到最高压力值Pmax时,空压机主要通过以下这个方法来降压卸载:关闭进气阀使电机处于空转状态,同时将分离, r1 n# x- Z0 ~4 S$ w* }' o. e- ~& T
3 r* P& Z/ C0 G罐中多余的压缩空气放空。这种方法导致了大量压缩空气的白白浪费,会造成很大的能量浪费。关闭进气阀使电机空转虽然可以使空" x& u) U/ X, l6 z ~
6 i. ^( n( v: b7 m( V压机不需要再作功,但空压机在空转状态下还是带动螺杆做回转,这样,空压机卸载时的能耗大概占到空压机满载运行时的15%20%简
" n; H: G* K- A! X: f$ E
& `) _" M6 ^5 `5 H6 L0 Q1 Y" ~, F而言之,该空压机15%时间处于空载状态,作无用功。因此我知道当空压机在加卸载供气控制方式下,空压机电机有巨大的节能潜力5 m0 |3 k) S/ n
& d0 u% `. b6 j3 {9 m0 R9 k。6 z! E; k f- x& O; |# N
2 |7 F3 q: b0 d/ \2.进气阀和放气阀的问题
! |2 |# { L2 S( [5 f1使用机械方式调节进气阀时,使得供气量无法连续进行调节,当用气量不断产生变化时,供气压力就会不停的发生较大幅度的动摇
2 g( A Z/ V6 e* m2 Q
$ ~0 u$ I2 _; v( V G7 ]。另外用气精度达不到工艺要求。然后频繁调节进气阀,会加速进气阀的磨损,进而影响空压机压缩空气的质量,增加维修量和维修
6 F4 E3 b* B: ]& @ I6 t* |7 q) k) ]' S" l8 p( \2 Y
成本。6 K( G2 Y9 }# H6 p5 r$ y6 N# {
2频繁开关放气阀,导致放气阀的耐用性下降,最终也会影响压缩机的正常工作,给生产带来损失。/ W/ s+ O" x9 e, `) x/ b1 ] l
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