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二氧化碳压缩机扩缸改造技术小结
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陈国宁 张建强
9 I6 F9 p+ `4 X1 I( [4 h3 X6 u2 j2 E6 u0 U
1 L+ D( m0 y/ Z
1 改造原因5 ^5 ?' n) I+ Q
: |0 j, Z" y z0 f4 t% k
我厂为年产6万t尿素的小型氮肥厂,现有两台4M56型CO2压缩机,该机为四川简阳华西公司的产品,属对置式平衡型压缩机。该机自1995年10月安装,使用至1999年底,在运行中,操作压力在一入正常(20 kPa左右)情况下,二段压力长期超出设计值,而三段压力不足,且气阀损坏频繁,操作弹性小,生产波动大,直接制约了尿素的加量生产。9 M- D4 ^- w$ i9 S
3 k- N2 @8 L D
针对几年来设备的实际运行状况,我厂技术人员经过仔细分析、判断,并与有关厂家协商,最后决定对2#压缩机进行部分气缸的扩缸改造。, F$ }7 S; V! o* R
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2 改造方案及内容: H5 o! b8 c4 C( }* N: N P
2 n: b6 m# u5 O* z+ z
决定对2#机进行单机改造,是基于以下原因:1)由于这次改造属于试行,便于进行对比观察效果;2)若2#机改造成功,可以对缸体(或缸套)进行循环利用。即将来若1#机的缸(或套)因磨损加大后,可以通过珩磨等处理后,用于已改造扩缸的2#机上,这样可以间接地节约50%的维修成本。2 T- D) }; d6 `! l
3 y9 E, i$ q* |
经过我厂技术人员与有关研究单位联合对缸体应力、综合活塞力、实际功率及轴功率进行仔细核算后,决定进行如下内容改造:1)三级缸由Æ210改为Æ240,活塞由Æ209改为Æ238.5;四级缸由Æ170改为Æ190,活塞由Æ162改为Æ186;五级缸由Æ80改为Æ82,活塞由Æ79改为Æ81。2)只对三级气阀进行加大改造,并将四级活塞环由原来8道改为6道,其余如材质、连接尺寸等均不改变。" u. S$ ]) q' \ }! K1 u4 q0 d& x9 y7 x
& |. K( J; m8 `1 `5 c8 ` 4 E8 l6 `% y; [. w. m: Y
9 z9 c: }! N# e. s3 运行状况, `4 L: H. [( M' X! L3 [
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1999年12月进行改造,并于2000年元旦一次试车成功,待运行正常后,操作数据与改造前相比较如表1所示。/ P* W1 N# p; ~3 Y* Z8 A
- R3 f# {* w' b" s: g由表1可看出,改后不但各级压力均能达到原机设计压力值,且能满足单机班产尿素达88t的需要。自2000年元月至10月,除去8月大检修外,九个月中,该机运行台时达到6000余个,月均670小时,运转率高达92%,且活塞环及支承套寿命长达1500多小时,气阀寿命达3000多小时(中间只换过一次),这是前所未有的。
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0 z$ s) s9 g# _# a
表1 改造前后操作数据的比较
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项目 一入 一出 二出 三出 四出 五出 主机电流/A 班产尿素/t
/ e, }9 c6 x# t: Q- Z2 U3 b改前% b% l6 v' A1 S" L
压力/kPa 13 0.31 1.40 4.10 8.10 20.60 78 47
1 d4 F2 l% Q& k. q 温度/℃ 105 124 100 103 87 9 j F; [: b! t/ l$ S( x0 o
改后
; J2 B+ v: v# P) k) i 压力/kPa 27 0.35 1.15 3.75 9.10 20.50 87 88
" B9 h# w( | R6 C 温度/℃ 106 106 120 120 87
% B$ V0 Q+ u0 d% c a" k5 s" l, T% i$ J9 n! k, T" k
$ s; S1 v, U( z+ G) d
3 总结
3 V. J9 E; n" K/ o l7 u m" e5 t! K" s6 i2 B0 X
这次改造彻底解决了长期以来困扰我厂的二段超压加不起量的问题,并且由于压力降低,带来了一系列成效:1)打气量增大,生产弹性增加;2)由于压力降低,负荷减小,活塞环、气阀等零部件的损坏更换减少,大大降低了车间的维修费用;3)改后一年来,再未出现过因维修而停车,稳定了尿素生产。 |
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