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二氧化碳压缩机扩缸改造技术小结$ g z8 [- \6 M: _& n1 G
) K$ Z; \, `& c: @1 c; H; ^
陈国宁 张建强) F1 o$ _- D) F! c5 ]3 D
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1 改造原因
' t! h' h; ?$ n7 u6 D) d$ B& B+ p: M- f0 F! h, E
我厂为年产6万t尿素的小型氮肥厂,现有两台4M56型CO2压缩机,该机为四川简阳华西公司的产品,属对置式平衡型压缩机。该机自1995年10月安装,使用至1999年底,在运行中,操作压力在一入正常(20 kPa左右)情况下,二段压力长期超出设计值,而三段压力不足,且气阀损坏频繁,操作弹性小,生产波动大,直接制约了尿素的加量生产。 q3 z G$ L3 Q% z$ Q
! e2 _8 @! T7 c3 e* p% Y+ o4 n针对几年来设备的实际运行状况,我厂技术人员经过仔细分析、判断,并与有关厂家协商,最后决定对2#压缩机进行部分气缸的扩缸改造。% S l: B) |4 j' b
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, F& `6 ]- Q% d1 ^8 ]6 b. m1 W) `$ |; D: G1 N8 t( ^9 B" \
2 改造方案及内容- R1 T& [( [! @6 X7 [; g
* p0 t3 b1 S) F5 [决定对2#机进行单机改造,是基于以下原因:1)由于这次改造属于试行,便于进行对比观察效果;2)若2#机改造成功,可以对缸体(或缸套)进行循环利用。即将来若1#机的缸(或套)因磨损加大后,可以通过珩磨等处理后,用于已改造扩缸的2#机上,这样可以间接地节约50%的维修成本。2 g0 F& d4 q4 Q' Q( B4 K1 y8 R
9 |# N! D) R# h# ] G+ E经过我厂技术人员与有关研究单位联合对缸体应力、综合活塞力、实际功率及轴功率进行仔细核算后,决定进行如下内容改造:1)三级缸由Æ210改为Æ240,活塞由Æ209改为Æ238.5;四级缸由Æ170改为Æ190,活塞由Æ162改为Æ186;五级缸由Æ80改为Æ82,活塞由Æ79改为Æ81。2)只对三级气阀进行加大改造,并将四级活塞环由原来8道改为6道,其余如材质、连接尺寸等均不改变。
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3 运行状况
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1999年12月进行改造,并于2000年元旦一次试车成功,待运行正常后,操作数据与改造前相比较如表1所示。. d: x' ~! Y x) t) x6 }6 p0 e
$ O! h9 T! C/ }
由表1可看出,改后不但各级压力均能达到原机设计压力值,且能满足单机班产尿素达88t的需要。自2000年元月至10月,除去8月大检修外,九个月中,该机运行台时达到6000余个,月均670小时,运转率高达92%,且活塞环及支承套寿命长达1500多小时,气阀寿命达3000多小时(中间只换过一次),这是前所未有的。. v4 |. W& R% k. }9 P' A! W( ]
) c/ d8 V. }& n' l 9 I3 x( S6 P2 q( q+ q# ^
: U' `7 X: u3 O- l, t
表1 改造前后操作数据的比较
5 t, s$ X2 o% B! K
: A, M5 d; e) G. j1 m2 g5 i) j4 Y项目 一入 一出 二出 三出 四出 五出 主机电流/A 班产尿素/t / O; G+ N/ T) _% O( i6 h7 T
改前. ?, @- y( {" j$ g: B
压力/kPa 13 0.31 1.40 4.10 8.10 20.60 78 47 y- L) j% G2 L6 P' d/ V( T- C3 n5 o
温度/℃ 105 124 100 103 87 ! K4 P; G) G; E7 p& ]- O& M' p/ ]
改后3 t' ?: ~9 I' A
压力/kPa 27 0.35 1.15 3.75 9.10 20.50 87 88 ' l: K+ D' ]$ {" F8 t
温度/℃ 106 106 120 120 87
7 L: k1 X! `) ^7 F* g7 W
; r7 k7 A l6 d4 { 8 M9 ]9 _+ Y7 T- o, B- f
3 总结
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4 X! B; r; P# G( B这次改造彻底解决了长期以来困扰我厂的二段超压加不起量的问题,并且由于压力降低,带来了一系列成效:1)打气量增大,生产弹性增加;2)由于压力降低,负荷减小,活塞环、气阀等零部件的损坏更换减少,大大降低了车间的维修费用;3)改后一年来,再未出现过因维修而停车,稳定了尿素生产。 |
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