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空压机曲轴油孔低成本加工办法, J. x% A+ L$ Q; d
3 L$ J" A) I& x0 \: L' x E" ~* ^+ ~
- y! \/ Z2 W2 }1 G 首先我们来了解一下空压机曲轴材料:
! P9 y1 R/ O9 R- j8 i 空压机曲轴材料为45钢,锻件,毛坯硬度163~196HB ,需在与轴线成50°方向上钻一个Ø4×70mm油孔。加工在组合机床上分四个工步完成:
- x' }& o5 b. n8 e+ G$ w3 j 1、用Ø4.5mm钻头锪一个小平台;
5 g9 U L6 M4 J2 V4 d) z 2、用Ø4.9×150mm抛物线钻头加工1/3孔深;
; l! @" k9 S4 R* u8 n& y. U 3、用Ø4.5×175mm抛物线钻头加工剩余孔深的1/2;
0 {! o0 |. {$ E8 b/ c. @' l, q 4、用Ø4.O×200mm抛物线钻头将孔钻通。切削速度为V=14m/min,主轴转速为n=99Or/min ,进给量为f=0.24mm/r。
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平时加工空压机曲轴油孔零件时大多采用普通麻花钻,在加工过程中时常发生加工质量不合格或钻头折断现象,造成零件报废,有时废品率可达3%以上。究其原因,主要是因为用普通麻花钻进行深孔钻削时存在以下不利因素:
9 A) W" A' Y; V! V 1、钻头细长,刚性差,加工时容易弯曲和振动,难以保证孔的直线度;& H/ B( d& B. ]
2、普通麻花钻的横刃为负前角,钻削时横刃处于挤刮状态,易引起钻头振动;: C9 U& G5 y7 n% x; B0 C
3、切屑长,且排屑通道长而窄,断屑、排屑困难;) X0 x/ a$ T6 b/ h; Z3 ^/ Q
4、切削液不易进入切削区,钻头易磨损;. i( {2 w4 @% E5 z$ R1 P
5、钻头螺旋角和主切削刃前角较小,切削刃不锋利,排屑不畅。+ T! o# e5 Q6 q. w* r' p- I8 @: `
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}! C% i: w5 _, R) ?" [ 如果改用抛物线钻头加工空压机曲轴油孔,每只钻头可加工工件100件以上,废品率在1%以下,钻头寿命为普通麻花钻的3~4倍。而且加工实践表明,与普通麻花钻相比,抛物线钻头具有以下优点:
. r3 b" B4 L! v& u8 O 1、钻芯厚,刚性好,不易弯曲;
7 F3 o; I/ q8 y \1 A$ r 2、修磨后的横刃为正前角,减小了轴向力,切削轻快;! v, Q$ o% i. K0 U4 H
3、通过修磨横刃及齿背,改善了断屑作用; G+ w- h2 v+ R* o% A
4、钻头螺旋角较大,排屑流畅;0 S# { p7 }/ B4 T* r8 R" ] {+ k
5、容屑空间大,冷却液容易到达钻尖,润滑冷却效果好;( m1 s0 _& q- K m+ R# h1 G
6、工作寿命为普通麻花钻的3~4倍,刀具费用仅为使用麻花钻的2/3;
: f% R5 F% a% L7 E 7、加工精度高,产品质量稳定,废品率降低。 |
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