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空压机曲轴油孔低成本加工办法 q2 G3 X7 x) H, K8 X
- B* t9 m8 E# n) ]/ I
( r9 \7 H2 ]7 g: Q& F 首先我们来了解一下空压机曲轴材料:1 ?* v3 T% G9 v& o# J9 i" o# x- T
空压机曲轴材料为45钢,锻件,毛坯硬度163~196HB ,需在与轴线成50°方向上钻一个Ø4×70mm油孔。加工在组合机床上分四个工步完成:
D% \4 P" d2 T4 S% I1 j 1、用Ø4.5mm钻头锪一个小平台;
2 g9 g! W' z* _" f a/ E6 } 2、用Ø4.9×150mm抛物线钻头加工1/3孔深;9 a# {7 d* a: N2 T" {
3、用Ø4.5×175mm抛物线钻头加工剩余孔深的1/2;
. d' W, H# T: `, }% G+ d8 [, B 4、用Ø4.O×200mm抛物线钻头将孔钻通。切削速度为V=14m/min,主轴转速为n=99Or/min ,进给量为f=0.24mm/r。$ B5 x. y+ }* v! s6 \6 j2 w3 E
* Q5 H( K) ]! F0 z3 i; e
; D) A6 m# y7 y6 m1 ~; ^9 @7 D0 W 平时加工空压机曲轴油孔零件时大多采用普通麻花钻,在加工过程中时常发生加工质量不合格或钻头折断现象,造成零件报废,有时废品率可达3%以上。究其原因,主要是因为用普通麻花钻进行深孔钻削时存在以下不利因素:) e3 ?4 r. m! Q" B7 x
1、钻头细长,刚性差,加工时容易弯曲和振动,难以保证孔的直线度;+ W6 h f' ^# p; n6 P$ P4 U/ I e
2、普通麻花钻的横刃为负前角,钻削时横刃处于挤刮状态,易引起钻头振动;
0 e8 s N9 Q. z( ]4 |# n, d; K a3 l 3、切屑长,且排屑通道长而窄,断屑、排屑困难;
; L' L! e4 r" r8 m9 F 4、切削液不易进入切削区,钻头易磨损;
5 i' `$ r/ Y8 Q* w( D+ o 5、钻头螺旋角和主切削刃前角较小,切削刃不锋利,排屑不畅。
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0 Y- G6 L [! C/ ~$ E0 n& }
4 c* ?4 W- R6 u* T& Z- W/ G 如果改用抛物线钻头加工空压机曲轴油孔,每只钻头可加工工件100件以上,废品率在1%以下,钻头寿命为普通麻花钻的3~4倍。而且加工实践表明,与普通麻花钻相比,抛物线钻头具有以下优点:4 X0 W) l6 L* L# h9 k% a$ r
1、钻芯厚,刚性好,不易弯曲;
% f0 I. B. I2 e2 p8 l' l1 W 2、修磨后的横刃为正前角,减小了轴向力,切削轻快;
1 _; ^( k, `# T, V) f& _ 3、通过修磨横刃及齿背,改善了断屑作用; @/ E+ M3 M. K3 K& b0 E& [# k0 J
4、钻头螺旋角较大,排屑流畅;
, q7 \# P) i' e2 R: x# x& _" b. K 5、容屑空间大,冷却液容易到达钻尖,润滑冷却效果好;3 @+ r8 F; ^( P. Z; Y1 S
6、工作寿命为普通麻花钻的3~4倍,刀具费用仅为使用麻花钻的2/3;0 D2 O% y5 d6 A% \( D
7、加工精度高,产品质量稳定,废品率降低。 |
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