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一.塑料扣板挤出机工作原理
- K4 j4 E* ^" d" z, z塑料扣板挤出机包括挤出、加热、成型、牵引、剪切几部分组成;塑料原料被加热溶化后,通过挤出机挤出到成型机构,成型机构将挤出的塑料成型为需要的扣板形状,通过牵引电机将成型的塑料扣板送走,最后按需要的长度进行剪切。8 k5 t }1 E2 k1 o: }, L) h# ?0 S
这里主要阐述一下牵引电机的控制原理。当挤出机速度一定后,需要牵引电机和挤出的速度保持在一定的误差范围,牵引过慢,塑料扣板就会变宽,反之就会变窄。为了保证扣板的宽度一致,需要不断修正牵引的速度;所以在扣板的两侧边缘安装有红外线开关,当扣板的边缘阻挡红外线时,说明扣板宽度超宽,需要提高牵引速度;当扣板边缘没有阻挡红外线时,说明扣板宽度不够,需要降低牵引速度;通过这样不断提高、降低牵引速度,保持牵引电机工作在一个临界值,以此来保证扣板宽度的一致。
4 e. Z/ z9 Q H6 q6 ]$ q
/ p0 w0 k+ S% p. w$ A) L- R) _; E7 o2 X: K/ ^, v$ O
二.变频器控制原理图
* R; w4 U' b6 u. v+ V根据牵引电机工作原理,利用红外线开关控制牵引电机速度,红外开关通牵引减速,反之加速;根据工况,采用普传科技PI500变频器控制牵引电机,变频器采用端子台控制、频率源主设为键盘电位器给定,频率源敷设为键盘设定频率UP/DOWN可修改,掉电不记忆;频率源叠加选择为个位:主辅运算结果,十位:主+辅;红外开关常闭接DI3和COM,常开接DI4和COM;原理图如下:3 D/ w' |- E& Q9 D+ T7 |" S/ U
3 U8 b7 z5 x8 v5 Z2 @6 w$ z6 Z! O
! a) j6 h' h3 \三.参数设定 R/ {2 h) S6 S B& i) d/ k
代码 参数名称 功能描述 出厂值 设定值$ Q4 {: {8 }1 }
F0.11 命令源选择 端子台控制 0 1
! b+ n: u* l8 v8 h9 J0 NF0.03 频率源主设 面板电位器设定 0 4
" D; [0 P+ e7 H' A) HF0.07 频率源叠加选择 个位:主辅运算结果;十位:主+辅 0 1" E& U4 z1 O) r3 t( w+ o
F0.01 键盘设定频率 50 01 V- R, D4 P1 E$ A& l8 q u
F0.13 加速时间1 10 2
& }0 |' i: C* W* WF0.14 减速时间1 10 2
# }9 D9 C0 ]* h% N& l. qF1.01 DI2端子功能选择 正转运行 2 1
0 |: a( }9 m9 B6 M' f" LF1.02 DI3端子功能选择 端子UP 8 6
0 ^8 M U( U5 D: H B# yF1.03 DI4端子功能选择 端子DOWN 9 7% u* y' ]6 l6 ]4 l, T0 F
F1.11 端子UP/DOWN变化率 1 103 ?4 X# a- ^3 T0 \' |& x1 Q# i
其他均为默认出厂值" U5 l, x! {& q9 ?5 n
, F" l @. V2 \# n
四.注意事项
$ }$ r: D- q J5 n/ G( M- X8 z此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
$ x$ p0 R# F2 R( l1、 此工况灰尘很多,应定期清理变频器和控制柜灰尘;
* G7 y! s r3 X' j2、电机牵引速度较低,应考虑电机的低频散热能力。" p; L, N! L l. f9 ^
五.总结$ N! U5 U, M0 X4 T$ o( G
通过PI500变频器的频率叠加功能和DOWN功能,实现了牵引电机在一个初始设定的频率基础上进行加减速微调,同时端子UP/DOWN变化率参数的设置很方便的对加减速灵敏度进行控制,现场使用效果很好。
( t' l, s1 K1 {3 f B |
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