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一.塑料扣板挤出机工作原理4 a( U1 Y' J" O+ C) o
塑料扣板挤出机包括挤出、加热、成型、牵引、剪切几部分组成;塑料原料被加热溶化后,通过挤出机挤出到成型机构,成型机构将挤出的塑料成型为需要的扣板形状,通过牵引电机将成型的塑料扣板送走,最后按需要的长度进行剪切。
- l) O" t; f8 C8 \1 {. E: @这里主要阐述一下牵引电机的控制原理。当挤出机速度一定后,需要牵引电机和挤出的速度保持在一定的误差范围,牵引过慢,塑料扣板就会变宽,反之就会变窄。为了保证扣板的宽度一致,需要不断修正牵引的速度;所以在扣板的两侧边缘安装有红外线开关,当扣板的边缘阻挡红外线时,说明扣板宽度超宽,需要提高牵引速度;当扣板边缘没有阻挡红外线时,说明扣板宽度不够,需要降低牵引速度;通过这样不断提高、降低牵引速度,保持牵引电机工作在一个临界值,以此来保证扣板宽度的一致。
: h- E% A$ k2 W! ^" L
2 M* H4 C3 W/ V) o$ f0 s; d/ q- d# ^* X2 @# ]' j
二.变频器控制原理图
1 O0 y' D0 J" B5 P根据牵引电机工作原理,利用红外线开关控制牵引电机速度,红外开关通牵引减速,反之加速;根据工况,采用普传科技PI500变频器控制牵引电机,变频器采用端子台控制、频率源主设为键盘电位器给定,频率源敷设为键盘设定频率UP/DOWN可修改,掉电不记忆;频率源叠加选择为个位:主辅运算结果,十位:主+辅;红外开关常闭接DI3和COM,常开接DI4和COM;原理图如下:. A' q# a" K; i3 G* J
: W6 n$ P: R! T" l% X/ t/ G5 O$ U! E) E. X' l5 a
三.参数设定
; y$ U5 W6 t9 c+ y代码 参数名称 功能描述 出厂值 设定值; E: e) \" l- p% h+ u
F0.11 命令源选择 端子台控制 0 1
$ F) r$ n6 `/ Y% K# Y% zF0.03 频率源主设 面板电位器设定 0 44 }# U+ p( ?9 }7 c& R1 C
F0.07 频率源叠加选择 个位:主辅运算结果;十位:主+辅 0 1
% g/ H& _$ n* g7 h0 |F0.01 键盘设定频率 50 0# G2 U) A( {4 x7 i4 P
F0.13 加速时间1 10 25 W, W7 N' q) b% D4 N1 T
F0.14 减速时间1 10 2
; L9 K. z5 o, P6 r9 s3 u8 [F1.01 DI2端子功能选择 正转运行 2 1& y% y* }1 N; x; W8 S
F1.02 DI3端子功能选择 端子UP 8 6
( K7 `# }2 |9 B0 m3 K; y* } bF1.03 DI4端子功能选择 端子DOWN 9 71 s: N2 T8 A6 p/ O: W! z
F1.11 端子UP/DOWN变化率 1 10
0 F5 A4 k" R. |/ }5 `/ @# n其他均为默认出厂值
$ \+ x. B: H! z+ m. P' m8 J- a7 c8 z
四.注意事项
. k, C! |; n4 U" O' H此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:9 w: ~) ~0 p; X! m# K: F
1、 此工况灰尘很多,应定期清理变频器和控制柜灰尘;+ L" n6 D; w, [+ ~
2、电机牵引速度较低,应考虑电机的低频散热能力。
" D! H( H) I" h) L M8 h6 M五.总结
) _3 f3 i" ]+ ]' g; v# s1 t5 x通过PI500变频器的频率叠加功能和DOWN功能,实现了牵引电机在一个初始设定的频率基础上进行加减速微调,同时端子UP/DOWN变化率参数的设置很方便的对加减速灵敏度进行控制,现场使用效果很好。
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