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我司一用气点配置一台阿特拉斯GA250WX-6.5/48杆有油机(改型机300KW,48立方/分,压力6.5Kg)双螺。空压机离终端用气点400M,输出管道口径DN150。空压机出口没有储气罐,终端用气点配两个6立方的储罐。实测终端用气量为36立方/分,终端用气较为稳定。空压机设定加卸载压力0.6-0.65mpa。现空压机平均每17秒加载8秒卸载一次,如此频繁加卸载严重影响空压机的轴承使用寿命及浪费电能!各位路过佬大有何办法解决?) Y; A# E& S: z+ w( s! q& H/ M
相关运行参数:
/ t% y) t9 e" V t5 T4 Y5 e y- P. d' p, S
加载电流:475A 时间17秒7 ~9 `) f) N6 [- {3 \
空载电流:275A 时间8秒
+ U7 f& B8 z+ D
0 {# {6 s, v( \' o/ n另一问题:空载耗电计算P=0.173*0.38*0.85*275=153.6KWh,这种算法有问题吧,查有相关资料电机空载时功率因数远小于0.85。不知各位高手有何办法计算空载耗能。 |
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。空压机出口配一储气罐,也不能解多大问题吧;7 a& A! Y2 P" \- D# L
2。终端用气点压力要稳定在5.4-5.7公斤,400M的管道输气损失压力0.3公斤左右,+ [8 E0 q& `, b9 |5 l7 G
所以压力不能下再下调了。4 t6 g' j) K& Q$ W B d+ p
各位还有何更好的建议。期待中。。。 |
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。空压机出口配一储气罐,也不能解多大问题吧;
, }8 l2 }! `, w3 ^) z2。终端用气点压力要稳定在5.4-5.7公斤,400M的管道输气损失压力0.3公斤左右,
; b/ v/ P2 R$ e' N) l7 X; G所以压力不能再下调了。3 D" R0 K9 s. b4 c
各位还有何更好的建议。期待中。。。 |
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1、这调节器的压差是太小了,不频繁加卸载就说明调节系统有问题了。
% `; V7 X D1 H2、保证调节压差在1.5公斤左右后,另外再做个调整,将压力调节的取压点改到储气罐上。+ e6 v: {6 M. _: ?8 g) x- r
3、对主机进气阀进行改动,对进气阀改成无级调节,而不是简单的加卸载控制。 |
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楼上了建议不错,在出口加个10立方的气罐,然后将取压点设在气罐上,可解解一部份问题。
: B A: S [- C. v, Y" o但是改造进气阀的就难度太了,加装电子式无级调压气阀涉及问题好多:安装方式、空滤匹配
/ Q( |/ J( b( Q0 A9 y* W; l7 T、原系电脑统控问题等等都要考滤到。还有本人也偿试过对于减少进气量来控制加载的方式但& `8 `& y6 I: [" b
基本上无节能效果。最后还要考滤到加这么一个可调节的进所阀造价不会低,要是搞到最后没达到1 C, }& ?- X5 C$ X1 L% o
效果,老板是有意见的。 |
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继续。。。。 |
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改变频,或者将电机换回原来的250KW,或者在后部安装一个放空阀。你这个问题主要是由于压缩机排气量远大于用气量,而且调节范围小造成的。 |
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本帖最后由 lanboxs 于 2012-10-12 10:14 编辑
) P$ U% N5 E8 a) o4 R1 H8 T- M m$ t+ t4 b$ s
方案三个。8 Q" \. L3 y$ p5 [# k! V
第一个:卖了买个36立方的,严重不推荐。或者买台29立方的工频加10个立方的变频..买国产吧,AC其实并不如你们想象得那么好,做空压机的都知道,还贵。顺便支持国产3 }) k. C W6 R- C# Z
第二个:买个罐子(越大越好),放在空压机旁。然后让他空载停车,AC机在空载停车上还不错。6 o7 M# W* \# `
第三个:压力差调大点。
- {, A! x p6 _8 }/ s
5 G) ^' f6 \3 d* S% D改进气阀也可行,不过稍微比较麻烦点,但是确实是最实惠的。 |
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RE: 急!!求助实操高手:如何合理使用GA250-6.5空压机
建议在各用气点增加1立方的缓冲罐,这样既可减少加卸载,又能保证压力平稳。/ p, H* i, S! y; F: o* p( U
另外可以压差范围调到0.1MPa
) t6 F, D9 N6 G8 H使用变频
, t5 n7 _" d% a# A ]我们公司还有一种节能能节6-12% |
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